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Rev Age Author Path Log message Diff
2167 4318 d 7 h holgerb /tags/V0.88n/ 0.88 H.Buss 12.12.2011 - 26.03.2012
- Failsafe-Kanal
- Failsafe: 5 Sekunden warten & Höhe ändern (macht die NC)
- Option: Failsafe-Sinkflug xx% Schwebegas
- Stopp der Motoren wenn bei Failsafe ein Motor blockiert
- von 30 auf 60 Sekunden Failsafe-Zeit verlängert
- Höhenwert auf cm kalibriert (zeigte ca. 10% zu viel an)
- Neue Error-Codes: "No SD-Card", "Flying range!" und "Error SD-Logging"
- Wenn die Motoren aus sind, den Luftduckwert langsam nachführen
- das sbus-protokoll implementiert (nur FC2.1)
- Schaltkanal auf Servo-Ausgang
- Filter auf den Ausgängen der Servos
- Option: Failsafe-Sinkflug xx% Schwebegas
- "Max Altitude" als Parameter auf der SD-Karte im Navi -> Beeinflusst "Parameter_MaximumAltitude" (das niedrigste gilt) und es gibt eine Fehlermeldung "ERR:Max Altitude"
- SPI-Protokoll: BL.Status eingefügt und Parameter.GlobalConfig & Parameter.ExtraConfig verschoben
- Senden der Out1 & Out2-Zustände an die NC, damit es in der OSD-Darstellung angezeigt werden kann
- Kompassrichtung neu merken, wenn CF geschaltet wird
- "I" aus dem Hott-Menü entfernt und durch ":" ersetzt, weil das nur auf der mx-20 gut aussah
- Höhenregler-Settings: GPS-Z von 64 auf 20 reduziert

0.88M H.Buss 15.05.2012
- HoTT V4
- Kamera-Servo beim Kalibrieren weiter laufen lassen.
- Error 30: no GPS fix bei Start
- echter MotorSchalter

0.88n H.Buss 06.07.2012
- Bugfix: Der letzte angesteuerte Servo-Puls war zu kurz
 
2166 /  
2165 4326 d 20 h /branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/ Bug-Fix: Rückschaltung HH-ACC
Bug-Fix: Starten im HH-Mode

MartinR
 
2164 4327 d 18 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
2163 4327 d 22 h ingob /MikroKopter-Tool/ V1.78d: Bugfix für Auflösungen > 1280x...  
2162 4328 d 4 h ingob /MikroKopter-Tool/ Update: Support of IR-Ctrl, 2 Zoom-levels for OSD Map  
2161 4337 d 8 h /branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/ Bugfix bei HH-ACC Umschaltung

MartinR
 
2160 4338 d 18 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
2159 4343 d 21 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
2158 4344 d 5 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
2157 4348 d 20 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
2156 4348 d 20 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
2155 4353 d 4 h /branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/Hex-Files/ Hex-Files hinzugefügt
MartinR
 
2154 4353 d 4 h /branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/ Bug-fix

MartinR
 
2153 4355 d 6 h /branches/Flight-Ctrl_V0_xx_GPS_Joko/Quellen_Flight-Ctrl_V0_68d_4_GPS_CMPS_MM3FP_FREEUART/  
2152 4365 d 8 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/arduino_atmega328/  
2151 4369 d 7 h holgerb /tags/V0.88m/ HoTT V4 Erweiterung für 0.88

0.88M H.Buss 15.05.2012
- HoTT V4
- Kamera-Servo beim Kalibrieren weiter laufen lassen.
- Error 30: no GPS fix bei Start
- echter MotorSchalter
 
2150 /  
2149 4369 d 7 h ingob /MikroKopter-Tool/ MK-Tool V1.78b:
compatible with FC0.88m / NC0.28m
 
2148 /  
2147 4374 d 8 h /branches/V0.68d CRK HexaLotte/  
2146 /  
2145 /  
2144 4384 d 5 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/arduino_atmega328/  
2143 4384 d 5 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2142 4384 d 6 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2141 4388 d 18 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2140 4388 d 20 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2139 4388 d 20 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/arduino_atmega328/  
2138 4389 d 5 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2137 4390 d 4 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2136 4390 d 10 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2135 4390 d 19 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2134 4391 d 7 h /branches/v0.76g_code+redesign+killagreg/  
2133 4391 d 19 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2132 4392 d 2 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2131 4392 d 9 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2130 4392 d 22 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2129 4393 d 19 h /branches/dongfang_FC_fixedwing/  
2128 4393 d 21 h /branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/Hex-Files/ altes Hex-File gelöscht
MartinR