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293
6229 d 21 h
salvo
/branches/salvo_gps/
Readme aktualisiert und ein paar Schönheitskorrekturen
291
6230 d 15 h
salvo
/branches/salvo_gps/
266
6232 d 15 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Rücksturz zur Erde beschleunigt und geradliniger
258
6234 d 16 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Home Funktion Verbessert
241
6236 d 16 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Home Funktion verbessert
236
6236 d 23 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Rücksturz zur Erde Funktion verbessert. Ist aber noch nicht perfekt. Readme wegen MK-Ralfs Hinweisen ergänzt.
225
6237 d 19 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: Rücksturz zur Basis funktioniert jetzt auch
224
6238 d 14 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Komm heim zu Papi Funktion, erster Versuch.
209
6240 d 15 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS HOld: Weitere kleinere Optimierungen
190
6243 d 12 h
salvo
/branches/salvo_gps/
Bugfixing
184
6244 d 21 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Hold: Kleine Nick/Rollbewegung verstärkt, größere abgeschwächt.
182
6245 d 16 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Hold Regler funktioniert. Noch nicht optimale Parametrierung, deswegen (?) noch leichte Schwingneigung
Der I-Anteil war bei allen Tests 0.
167
6248 d 16 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: PID statt PI Regler: Regelt die lage, aber noch nicht ausreichend gut. Parametrierung muss optimiert werden
162
6251 d 20 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: PI Regler verbessert
161
6253 d 16 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: Lageregler optimiert. Fehler in arctan_i Routine behoben. Test steht noch aus
160
6255 d 14 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Hold fertig. Test steht noch aus
159
6256 d 15 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: PI Regler fertig. Richtung Kopterachse2Target berechnet
158
6257 d 14 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: Richtung zum HoldPunkt wird mit arctan jetzt errechnet. Test ok
157
6259 d 0 h
salvo
/branches/salvo_gps/
Speicherung HomePosition mit Akust. Rueckmeldung ok
156
6259 d 10 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS:
Home Position und Relative Positionsberechnung implementiert
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