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Rev Age Author Path Log message Diff
258 6136 d 5 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Home Funktion Verbessert  
242 6138 d 4 h salvo /branches/salvo_gps/ Lizenz auf LPGL umgestellt.  
241 6138 d 5 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Home Funktion verbessert  
236 6138 d 11 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Rücksturz zur Erde Funktion verbessert. Ist aber noch nicht perfekt. Readme wegen MK-Ralfs Hinweisen ergänzt.  
225 6139 d 8 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: Rücksturz zur Basis funktioniert jetzt auch  
224 6140 d 3 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Komm heim zu Papi Funktion, erster Versuch.  
209 6142 d 3 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS HOld: Weitere kleinere Optimierungen  
197 6143 d 5 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Hold: entfernungsabhängige Verstärkung für Differenzierer reduziert Schwingen auf ca. +-3m  
194 6144 d 2 h salvo /branches/salvo_gps/ Yepp! GPS Hold läuft (mit ca. +-4m Schwingung) stabil und
unabhängig von der Startausrichtung.
Als nächstes folgt die HzP Funktion (Heim zu Papa)
 
190 6145 d 0 h salvo /branches/salvo_gps/ Bugfixing  
186 6145 d 10 h salvo /branches/salvo_gps/ Differenzierer mit IIR Filter gefiltert  
185 6146 d 4 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: Optimierung PID Regler. Its getting better all the time...  
184 6146 d 9 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Hold: Kleine Nick/Rollbewegung verstärkt, größere abgeschwächt.  
183 6147 d 3 h salvo /branches/salvo_gps/ sin_i Funktion von Nick666 übernommen  
182 6147 d 4 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Hold Regler funktioniert. Noch nicht optimale Parametrierung, deswegen (?) noch leichte Schwingneigung
Der I-Anteil war bei allen Tests 0.
 
167 6150 d 4 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: PID statt PI Regler: Regelt die lage, aber noch nicht ausreichend gut. Parametrierung muss optimiert werden  
162 6153 d 8 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: PI Regler verbessert  
161 6155 d 4 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: Lageregler optimiert. Fehler in arctan_i Routine behoben. Test steht noch aus  
160 6157 d 2 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Hold fertig. Test steht noch aus  
159 6158 d 3 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: PI Regler fertig. Richtung Kopterachse2Target berechnet  

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