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Rev Age Author Path Log message Diff
174 6110 d 11 h holgerb /tags/V0.63/ - auf 32 Debug-Kanäle erweitert
- Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar
- leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
- die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein
- die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
- die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an
- Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders
- der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
- I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an
- Sticksignale werden präziser ausgewertet
- Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen
- Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
- Die Settings werden auf Default zurückgesetzt
- am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
 
173 /  
172 6111 d 0 h ingob /branches/ Datei / Ordner gelöscht  
171 6111 d 0 h olby2 /branches/  
170 6111 d 8 h ingob /tags/V0.62b_Hex/  
169 6111 d 8 h ingob /tags/ Im Projektarchiv umbenannt  
168 6111 d 8 h ingob /tags/0.62b_Hex/ Testversion
- Looping
- schnelles Gieren
 
167 6112 d 3 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: PID statt PI Regler: Regelt die lage, aber noch nicht ausreichend gut. Parametrierung muss optimiert werden  
166 6112 d 10 h grottenflieger /branches/ Datei / Ordner gelöscht  
165 6113 d 8 h ligi /branches/ligi_j2me/ adding first README  
164 6113 d 21 h ligi /branches/ligi_j2me/src/ initial sources ( lib to communicate to MK )  
163 6113 d 21 h ligi /branches/ligi_j2me/ Initial J2ME commit  
162 6115 d 7 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: PI Regler verbessert  
161 6117 d 3 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: Lageregler optimiert. Fehler in arctan_i Routine behoben. Test steht noch aus  
160 6119 d 1 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS Hold fertig. Test steht noch aus  
159 6120 d 2 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: PI Regler fertig. Richtung Kopterachse2Target berechnet  
158 6121 d 1 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS: Richtung zum HoldPunkt wird mit arctan jetzt errechnet. Test ok  
157 6122 d 11 h salvo /branches/salvo_gps/ Speicherung HomePosition mit Akust. Rueckmeldung ok  
156 6122 d 21 h salvo /branches/salvo_gps/ GPS:
Home Position und Relative Positionsberechnung implementiert
 
155 6124 d 2 h salvo /branches/salvo_gps/ Gierachse mit Kompassunterstützung jetzt absolut stabil auch bei wilden Flugmanoevern. 3D Kompass scheint jetzt ueberfluessig zu sein. GPS kann kommen...  

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