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Age |
Author |
Path |
Log message |
Diff |
1964 |
4793 d 23 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
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1963 |
4794 d 2 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
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1962 |
4794 d 7 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
xxx |
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1961 |
4794 d 9 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
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1960 |
4795 d 0 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
Parameter set changed - no longer MK compatible.
EEPROM data format changed - no longer MK compatible. Has checksum, and only one shared R/C channel map. |
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1959 |
4799 d 7 h |
ingob |
/MikroKopter-Tool/ |
MK-Tool V1.76a added |
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1958 |
4799 d 8 h |
holgerb |
/tags/V0.86a/ |
0.86a H.Buss 13.09.2011
- Variable "JetiBeep" wird gelöscht, wenn an den Empfänger gesendet wurde
- wenn GPS deaktiviert ist, keinen Fehler bringen, wenn GPS fehlt. Auch dann nicht piepsen
- GPS-Sollwertverschiebung -> dPH
- Empfangs-Piepen unterdrücken -> einstellbar
- MotorSmooth einstellbar
- Höhenregler: keine 'harte' IstWert-Übernahme bei Bewegen des Sticks in die Hoover-Position
- Coming Home mit Höhenvorgabe
- Coming Home als Failsafe
- Einführung des GPS-Characters (- / W H D P)
- neue Fehlermeldung: NC_ErrorCode = 9 "ERR: no NC communication"
- Klartext bei den Jeti-Fehlermeldungen
- Jeti-Beep "3*kurz" bei NC-Errors
- Jeti-LCD-Aufruf nur noch alle 300ms, weil die Werte zu unruhig waren
- Mixer-Settings werden nicht gelöscht, wenn sich die Parameter-Revision ändert
- GPS-Angle limit von 100 auf 140
- GPS-I-Limit von 75 auf 85
- GAS-Offset von 120 auf 127 erhöht, damit es für alle Kanäle gleich ist
- EE_Parameter.Hoehe_StickNeutralPoint auf Werte zwischen 80 und 180 begrenzt
- PPM_Neutral eingeführt, um den Offset bei HoTT auszugleichen;
- LED_Update() nun nur noch alle 20ms, weil die schnellste Ausgabe (bei Potivorgabe) ohnehin nur 40ms sind
- Jeti & HoTT: Nur beim Fehler auch JetiBeep, wenn die Motoren laufen -> sonst nervt das bei der Fehlerbehebung (Compass-Kalibrieren usw.)
- Error-Text auch im virtuellen Display des Koptertools
- virtuelles LCD-Menü:
- "ExternControl" aus Platzgründen aus dem virtuellen LCD-Menü entfernt.
- keine BL-Temperaturen und I2C-Fehler anzeigen, wenn die BL-Regler nicht verwendet werden
- nach dem Gieren nicht den Ersatzkompass auf den Kompasswert stellen, die Umschaltung war zu hart
- I2C Fehler kamen nicht bei der NC an, weil die zu kurz waren - jetzt meldet die NC die Fehler mind. 8 Sekunden
- Fehlermeldungen stehen jetzt mind. so lange an, bis sie an die Nc gesendet wurden
- neue Fehlermeldungen:
"No NC communicat", // 9
"GPS Fix lost ", // 21
"Magnet Error ", // 22
"Motor restart ", // 23
"BL Limitation " // 24
- LED: Schaltfläche "nur bei Motor start" bei beiden getrennt
- Ausbau der HoTT-Telemetrie
- ErsatzKompassInGrad sinvoll genutzt
- HoTT-Update per Uart-Durchschleifen
- AltitudeSetpointTrimming eingeführt
- Vario-Anzeige für HoTT
- echter Varioton auch ohne Vario-Höhenregler
- Flugminuten laufen jetzt bei (FC_StatusFlags & FC_STATUS_FLY) los, weil sonst die Zeit zur NC verschieden war
- KompassFusion wird jetzt getrennt von der NC berechnet
- Sport-Setting entfernt und ein "Easy-Setting" eingeführt (leicht reduzierte Sticks); "Beginner" ist jetzt "Normal"
- MagnetError kann man in der Startphase ignorieren
- BL-Temperaturen, I2C-Fehler und BL-MaxPWM zum Loggen an NC
- Einzelströme nun auch bei HoTT angezeigt |
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1957 |
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1956 |
4800 d 0 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
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1955 |
4801 d 0 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
analog processing moved to mainloop. DebugOut.Analog renamed to debugOut.analog |
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1954 |
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1953 |
4802 d 10 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
analog data processing moved from interrupt handler to main thread |
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1952 |
4802 d 10 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
analog data processing moved from interrupt handler to main thread |
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1951 |
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1950 |
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1949 |
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1948 |
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1947 |
4808 d 11 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
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1946 |
4808 d 11 h |
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/branches/dongfang_FC_rewrite/ |
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1945 |
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