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Rev Age Author Path Log message Diff Changes
535 3733 d 1 h holgerb /tags/V2.06a/ 2.06a (09.04.2014)
- prepared for single points
- added the dPH-Course into the Logfile
- dPH-Speed as parameter on SD-Card
- Position Accuracy as parameter on sd-card
- POI and Camera-Direction: Setpoint -= Geomag
- KML: added the name of the Track
- AutoPhoto over altitude implemented
- WP-Event on Auto-Position-Distance incresed from 6 to 10
- WP-Speed: Auto implemented
- copy license to EEPROM implemented
- License handling by PC implemented
- Logfile: "BL:V3" added
- Logfile: NotReadyCnt implemented
- Logfile: don't show data of unused motors
- Logfile: "(Redundance)"
- Added "R" in virtal Menu in case of redundance
- Logfile: Angle Nick and Roll in 0.1°
- Logfile: Milliseconds added in Timestamp
- MAX_RANGE, MAX_ALTITUDE and DESCEND_RANGE removed from SD-card and moved into MK-Settings
- Logfile: License and Settings Info added
- Bugfix: "ERR25:WP-Range" when using CH and distance >250m
- Don't fly to Waypoint #1 if out of Range
 
/tags/V2.06a
506 3761 d 2 h holgerb /tags/V2.04a/ 2.04a (After public beta 2.03)
- CH-Speed is now Parameter on SD-Card
- Change to GPS-AID if the pilot goes into manual mode during CH
- HoTT: Speak "Waypoint reached" at last Waypoint
- License feature: "Ignore RC-Lost" improved
- ComingHome at Undervoltage
- New Errorcode: 24: compass sensor error
- New Parameters for the Geomag calculation (Version:2014)
- Compass sensor selftest during calibration
- Support for external compass improved
- I2C Re-Init after Compass timeout
- read and write waypoint list (wpl) to SD cards
- Loading menu by HoTT and Jeti supported
- Loading of relative waypoints supported
 
/tags/V2.04a
481 3843 d 1 h holgerb /tags/V2.02a/ 2.02a 2013.12.20
- Use first fix for Home-Coordinate even if MK already flys
- Bugfix: use GeoMagDeclination for TeachableCareFree, PH-Shift and Waypoint direction
- Show TrueNorth in HoTT and KopterTool-OSD
- show TrueNorth in virtual display
- Added NMEA: GPRMC
- extended Current measurement up to 75A
- single BL-Currents in virtual display
- Support for external compass sensor on I2C port 0
- Menu[24] -> ACC data of the ext. compass
- Improved Error handling for I2C-Bus (compass)
- disabled Timer2 (PPM-Output on NC)
- compass offset by parameter in the FC-Settings
- switched GPS-Settings from "Automotive" to "airborne < 1g", because with rising >15m/sec, the satfix could get lost
- NC:Voltage and Current in analog debug data
- GPX_Logging: Added Corrected-Compass value
- New Error code 32 "ERR:BL Selftest"
- New Error code 33 "no ext. compass"
 
/tags/V2.02a
479 3853 d 1 h ingob /tags/V2.00e/  
/tags/V2.00e/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V2_00e.hex
/tags/V2.00e/Navi-Ctrl_STR9_V2_00e.hex
478 3853 d 1 h ingob /tags/V2.00e/Hex-Files/  
/tags/V2.00e/Hex-Files
477 3853 d 1 h holgerb /tags/V2.00e/ Version 2.00e  
/tags/V2.00e
459 3983 d 1 h holgerb /tags/V2.00a/ 2.00 (after public beta V0.31i)
- Messure of Navigation Update speed (in 0.1Hz)
- GPX-Tags <NaviUpdate>
- Virtual display no. 21 added
- Failsafe-Speed is the Setting of Autolanding
- SpeakHott while compass calibration "calibrate", "calibrate", "MikroKopter" or "Error: Calibration"
- Report KopterTool if MK3Mag and MKGPS is connected
- Fixed: ComingHome with distances > GPS-Range reported "ERR:25:MAX-Range" (only the message)
- Fixed: Waypoint flight were 10% too fast
- Better WindCorrection for Waypoint flights
- MIN_SD_INTERVAL_GPX reduced to 200
- NC-Params for WP-Event-Test
 
/tags/V2.00a
452 4063 d 20 h holgerb /tags/V0.30h/ 0.30h
- Better handling of write-errors to the SD-Card
- EnableNewWpHeading() -> enables new Heading when the "S" command comes
 
/tags/V0.30h
449 4077 d 20 h holgerb /tags/V0.30g/ 0.30g:
Changes for the new ACC-Altitude control
 
/tags/V0.30g
446 4117 d 19 h holgerb /tags/V0.30b/Hex-Files/ 0.30b: Schnelles Umschalten des GPS-Modes wenn man den Schalter umlegt  
/tags/V0.30b/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_30a.hex
/tags/V0.30b/Hex-Files/settings.ini
445 4117 d 19 h holgerb /tags/V0.30b/ 0.30b: Schnelles Umschalten des GPS-Modes wenn man den Schalter umlegt  
/tags/V0.30b/Navi-Ctrl_STR9_V0_30a.hex
/tags/V0.30b/Navi-Ctrl_STR9_V0_30b.hex
/tags/V0.30b/settings.ini
444 4117 d 19 h holgerb /tags/V0.30b/Hex-Files/ 0.30b: Schnelles Umschalten des GPS-Modes wenn man den Schalter umlegt  
/tags/V0.30b/Hex-Files
443 4117 d 19 h holgerb /tags/V0.30b/ 0.30b: Schnelles Umschalten des GPS-Modes wenn man den Schalter umlegt  
/tags/V0.30b
442 4117 d 19 h holgerb /tags/ 0.30b: Schnelles Umschalten des GPS-Modes wenn man den Schalter umlegt  
/tags/V0.30b
441 4117 d 19 h holgerb /tags/ 0.30b: Schnelles Umschalten des GPS-Modes wenn man den Schalter umlegt  
/tags/V0.30b
439 4126 d 1 h holgerb /tags/V0.30a/ 1. Automatic camera trigger:
1.1 You can use the switch and WP event simultaneously. So you can also manually trigger the camera if you use the Waypoint-Event Channel
1.2 Photo-triggering in distance intervals. In the FC-Settings you can set a distance interval for Phototriggers. As example, the MK could take all 10m a picture on manual flight. Indipendant on the flying speed. So you can photograph the field, or track, without planning it by waypoints.
1.3 WP-event: the flashing pattern will be executed at least 1 complete pattern

2. Logging
2.1 The KopterTool itself can now also create GPX log files (only in the OSD window) -> Additional Security
2.2 Changed the name of the log files on the SD card (date in the name of the log file eg 12112201.GPX for the first flight on 22/11/2012).
2.3 Changing the order of log entries and added some more data points <FC_SPI_ErrorCounter> <Speak>
2.4 Fix: I2C error in the log were always zero
2.5 Starting log file without GPS-FIX (but GPS date must be available)
2.6 bugfix: log was stopped when loosing the GPS-Fix
2.7 write logfile 2,5seconds longer after switching off the motors
2.8 write the SD-FAT when an Error accures

3. Jeti
Extended-Jeti protocol implemented (for example, the new Jeti transmitter DC16 etc)
MikroKopter-Messages are transmitted via the morse-codes. In the new Jeti-Transmitters a voice-file can be assigned to each code.
For old transmitters the morse-codes can be deactivated via the KopterTool.

4. Waypoint flights
4.1 Display WP x / y in the HoTT telemetry
4.2 Spontaneous acceleration in WP-flight. So the waypoint flight is faster and more accurate. Flights with 12-15m/s are now possible
4.3 BugFix: If direction is fixed (eg 180 °) and yawed manually, then the next time the WP angle only set when the setpoint changes

5. SD card access via KopterTool
5.1 Per KopterTool you can then download the log files - even via a radio link.
5.2 SETTINGS.INI can be changed with the KopterTool without removing the SD card
5.3 We will add a "Simple GPX-Viever" to the KopterTool-Package later.

6. Camera-angle
The camera-angle can be moved via a stick with neutral position. The user just controls UP/Down instead of the absolut angle.
Very slow movements are possible with that feature.

7. misc
7.1 RC-Lost at starting point (within 40m and 15m altitude) will not trigger the failsafe-function when the Gas stick was down for 1,5sec before failsafe accured
the MK was propably manually landed in that case and the user switched off the transmitter). The MK switches to MIN-Gas instead.
7.2 Fix: in PH with slow yawing the MK sometimes flew in large circles
7.3 HoTT:Text-Menu "Speak All" removed. This can be selected in the KopterTool now.
7.4 KopterTool: Warning if a setting is changed, but not transmitted to the MK
7.5 Bugfix: the message of defective Gyros was too short
 
/tags/V0.30a
425 4235 d 20 h ingob /tags/V0.28p/Hex-Files/ 0.28p (Bugfix 22.11.2012)
- FC_I2C_ErrorConter im Logfile war immer Null
- Start Logfile schon bei 3 Satelliten
 
/tags/V0.28p/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_28p.hex
424 4235 d 20 h ingob /tags/V0.28p/Hex-Files/  
/tags/V0.28p/Hex-Files
423 4235 d 21 h ingob /tags/V0.28p/  
/tags/V0.28p
412 4362 d 1 h holgerb /tags/V0.28o/ 0.28o (Bugfix 18.07.2012)
- Fix for HoTT-Display: The negative value (Southern hemisphere) was not shown correctly on the HoTT-TElemety and the Compass-Value was shown as 2° then
 
/tags/V0.28o/fat16.c
411 4362 d 1 h holgerb /tags/V0.28o/ alte FAT von 0.28m  
/tags/V0.28o/fat16.c
410 4362 d 1 h holgerb /tags/V0.28o/Hex-Files/ alte FAT von 0.28m  
/tags/V0.28o/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_28o.hex
409 4362 d 2 h holgerb /tags/V0.28o/Hex-Files/ alte FAT von 0.28m  
/tags/V0.28o/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_28o.hex
406 4362 d 2 h holgerb /tags/V0.28o/ 0.28o (Bugfix 18.07.2012)
- Fix for HoTT-Display: The negative value (Southern hemisphere) was not shown correctly on the HoTT-TElemety and the Compass-Value was shown as 2° then
 
/tags/V0.28o
404 4379 d 2 h holgerb /tags/V0.28n/ 0.28n Follow-ME-Bugfix: Camera angle was wrong.
Needs also the Follow-Me-Transmitter in Version 0.28n
 
/tags/V0.28n
402 4426 d 1 h ingob /tags/V0.28m/Hex-Files/  
/tags/V0.28m/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_28m.hex
/tags/V0.28m/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_28M.hex
401 4426 d 2 h holgerb /tags/V0.28m/ Graupner HoTT V4 update of the 0.28
0.28M HoTT V4 (15.05.2012)
- HoTT V4 implemented
- Support for slow SD-Cards (1MBit/s)
 
/tags/V0.28m
393 4473 d 23 h holgerb /tags/V0.28i/ +++++ SVN-Text +++++
0.28 (12.12.2011 - 26.03.2012)
- Autolandung bei Failsafe
- Speed zwischen Wegpunkten
- Camera-Nick bei Wegpunkten
- 100 Wegpunkte bei commercial Lizenz
- GPX: WP 2/10, FC_WP_EventChannel, Servo-Werte
- "ERR:SD Logging aborted" und "No SD-card"
- Abo-Timeout auf 8 Sekunden erhöht
- ABSOLUTE_FLYING_RANGE und DESCEND_RANGE eingebaut
- Leerzeichen aus dem KML-Log entfernt, damit Google-Earth die Höhe wieder richtig liest
- Speed zwischen den Punkten:
- 0 = spontan
- Poti1-8
- "Max Altitude" als Parameter auf der SD-Karte im Navi -> Beeinflusst "Parameter_MaximumAltitude" (das niedrigste gilt) und es gibt eine Fehlermeldung "ERR:Max Altitude"
- Minimalzeit für Waypoint Event in der Settings.INI einstellbar MIN_EVENT_TIME = 2
- Neuer Parameter: GPS_SBAS_DGPS_ON = 1
- SPI-Protokoll: BL.Status eingefügt und Parameter.GlobalConfig & Parameter.ExtraConfig verschoben
- Neue Datensätze: BL-Strom & Temperatur in Datensatz 'K' & Kanäle im 3D-Datensatz
- SD-Logging: Timeouts eingeführt
- Unterstützung für GPS-Module mit SW-Version 7
- Name des Waypoints im GPX-File
- SD-Karten-Speed auf 2MBit/s erhöht
- Fat16: fflush() und AppendCluster() überarbeitet
- Kommentare in der Settings.ini
- unterdrückt Magnet-Error nach Kalibrieren für 2 Sekunden
- Namen der Waypoints loggen

0.28i Bugfixes (29.03.2012)
- MK3Mag schaltet bei Kalibrieren nicht aus Step 5 raus
- Menüpunkt 19 wurde nicht angezeigt
- Waypoint mit Speed-Vorgabe erreichte in Australien nicht den Punkt
 
/tags/V0.28i
390 4476 d 21 h holgerb /tags/V0.28h/ 0.28 (12.12.2011 - 26.03.2012)
- Autolandung bei Failsafe
- Speed zwischen Wegpunkten
- Camera-Nick bei Wegpunkten
- 100 Wegpunkte bei commercial Lizenz
- GPX: WP 2/10, FC_WP_EventChannel, Servo-Werte
- "ERR:SD Logging aborted" und "No SD-card"
- Abo-Timeout auf 8 Sekunden erhöht
- ABSOLUTE_FLYING_RANGE und DESCEND_RANGE eingebaut
- Leerzeichen aus dem KML-Log entfernt, damit Google-Earth die Höhe wieder richtig liest
- Speed zwischen den Punkten:
- 0 = spontan
- Poti1-8
- "Max Altitude" als Parameter auf der SD-Karte im Navi -> Beeinflusst "Parameter_MaximumAltitude" (das niedrigste gilt) und es gibt eine Fehlermeldung "ERR:Max Altitude"
- Minimalzeit für Waypoint Event in der Settings.INI einstellbar MIN_EVENT_TIME = 2
- Neuer Parameter: GPS_SBAS_DGPS_ON = 1
- SPI-Protokoll: BL.Status eingefügt und Parameter.GlobalConfig & Parameter.ExtraConfig verschoben
- Neue Datensätze: BL-Strom & Temperatur in Datensatz 'K' & Kanäle im 3D-Datensatz
- SD-Logging: Timeouts eingeführt
- Unterstützung für GPS-Module mit SW-Version 7
- Name des Waypoints im GPX-File
- SD-Karten-Speed auf 2MBit/s erhöht
- Fat16: fflush() und AppendCluster() überarbeitet
- Kommentare in der Settings.ini
- unterdrückt Magnet-Error nach Kalibrieren für 2 Sekunden
- Name der Waypoints loggen
 
/tags/V0.28h
375 4486 d 0 h holgerb /tags/V0.26g/ NC 0.26g H.Buss 2012.03.17
- KML-File fixed: Removed a ' ' to become compatible with GoogleEarth
- support for new MK-GPS LEA-6S-0-001 (V7)
 
/tags/V0.26g
374 4486 d 0 h holgerb /tags/ NC 0.26g H.Buss 2012.03.17
- KML-File fixed: Removed a ' ' to become compatible with GoogleEarth
- support for new MK-GPS LEA-6S-0-001 (V7)
 
/tags/V0.26g
372 4486 d 0 h holgerb /tags/ NC 0.26g H.Buss 2012.03.17
- KML-File fixed: Removed a ' ' to become compatible with GoogleEarth
- support for newest MK-GPS LEA-6S-0-001 (V7)
 
/tags/V0.26g
347 4658 d 0 h holgerb /tags/V0.26f/ 0.26b (15.09.2011)
- Dynamic position hold implemented
- Fehler-Texte stehen mind. 8sek an
- GPS-Lost als Error#21 eingeführt
- Uart-Variablen verschoben
- Senden der GPS-Daten für HoTT
- Ermittlung von:
- EarthMagneticField
- EarthMagneticInclination
- neuer Fehler: 22 -> Magnet error bei 20% Fehler oder >11° Abweichung zur theoretischen Inklination
- NC kann die FC-Sticks linear herunter skalieren
- MagnetError kann man ignorieren
- neue GPX-Logging-Daten:
* MotorCurrent[12];
* MotorTemperature[12];
* BL_MinOfMaxPWM; // indication if all BL-controllers run on full power
* FC_I2C_ErrorConter;
* MagnetField // should be 100%
* MagnetInclination & Error // actual inclination and the difference to the theoretical value
* AnalogData.Ch4-7
* 8 Potis
* FC-Flags
* Vario & GPS-Mode Character
* Firmware-Version
- EEPROM-Daten zum Kalibrieren sind nicht mehr kompatibel
- Ausschriften beim Kalibrieren auch beim MK3Mag eingeführt
- die in den Analogwerten angezeigten Magnetwerte sind jetzt Rohdaten
- die Inklination zum Loggen weiter gefiltert

0.26e (22.09.2011)
- berechnen der aktuellen Magnetferldstärke an der jeweiligen GPS-Position
- interne Unterscheidung 'guter Kompass' mit < 15% Fehler und 'schlechter Kompass' mit >= 15%
- Senden der Magnetwerte an die FC
- die Schwelle des Magnetfehlers auf +/- 30% erhöht

026f (26.09.2011)
- alte Kalman-Berechnung wenn Parameter ACC-Compensation == 0
- GPX-Logging in Teile zerlegt, weil das sonst 70ms dauerte
- GPS Logintime: Null auch bei dHP zulässig
 
/tags/V0.26f
344 4662 d 3 h holgerb /tags/V0.26e/ 0.26b (15.09.2011)
- Dynamic position hold implemented
- Fehler-Texte stehen mind. 8sek an
- GPS-Lost als Error#21 eingeführt
- Uart-Variablen verschoben
- Senden der GPS-Daten für HoTT
- Ermittlung von:
- EarthMagneticField
- EarthMagneticInclination
- neuer Fehler: 22 -> Magnet error bei 20% Fehler oder >11° Abweichung zur theoretischen Inklination
- NC kann die FC-Sticks linear herunter skalieren
- MagnetError kann man ignorieren
- neue GPX-Logging-Daten:
* MotorCurrent[12];
* MotorTemperature[12];
* BL_MinOfMaxPWM; // indication if all BL-controllers run on full power
* FC_I2C_ErrorConter;
* MagnetField // should be 100%
* MagnetInclination & Error // actual inclination and the difference to the theoretical value
* AnalogData.Ch4-7
* 8 Potis
* FC-Flags
* Vario & GPS-Mode Character
* Firmware-Version
- EEPROM-Daten zum Kalibrieren sind nicht mehr kompatibel
- Ausschriften beim Kalibrieren auch beim MK3Mag eingeführt
- die in den Analogwerten angezeigten Magnetwerte sind jetzt Rohdaten
- die Inklination zum Loggen weiter gefiltert

0.26e (22.09.2011)
- berechnen der aktuellen Magnetferldstärke an der jeweiligen GPS-Position
- interne Unterscheidung 'guter Kompass' mit < 15% Fehler und 'schlechter Kompass' mit >= 15%
- Senden der Magnetwerte an die FC
- die Schwelle des Magnetfehlers auf +/- 30% erhöht
 
/tags/V0.26e
341 4669 d 22 h holgerb /tags/V0.26b/ 0.26b (15.09.2011)
- Dynamic position hold implemented
- Fehler-Texte stehen mind. 8sek an
- GPS-Lost als Error#21 eingeführt
- Uart-Variablen verschoben
- Senden der GPS-Daten für HoTT
- Ermittlung von:
- EarthMagneticField
- EarthMagneticInclination
- neuer Fehler: 22 -> Magnet error bei 20% Fehler oder >11° Abweichung zur theoretischen Inklination
- NC kann die FC-Sticks linear herunter skalieren
- MagnetError kann man ignorieren
- neue GPX-Logging-Daten:
* MotorCurrent[12];
* MotorTemperature[12];
* BL_MinOfMaxPWM; // indication if all BL-controllers run on full power
* FC_I2C_ErrorConter;
* MagnetField // should be 100%
* MagnetInclination & Error // actual inclination and the difference to the theoretical value
* AnalogData.Ch4-7
* 8 Potis
* FC-Flags
* Vario & GPS-Mode Character
* Firmware-Version
- EEPROM-Daten zum Kalibrieren sind nicht mehr kompatibel
- Ausschriften beim Kalibrieren auch beim MK3Mag eingeführt
- die in den Analogwerten angezeigten Magnetwerte sind jetzt Rohdaten
- die Inklination zum Loggen weiter gefiltert
 
/tags/V0.26b
337 4676 d 20 h ingob /tags/ directory renamed  
/tags/V0.24e
/tags/V0_24e
336 4676 d 20 h ingob /tags/V0.24f/  
/tags/V0.24f/Hex-Files/Navi-Ctrl_STR9_V0_24f.hex
/tags/V0.24f/Navi-Ctrl_STR9_V0_24f.hex
335 4676 d 20 h ingob /tags/V0.24f/Hex-Files/  
/tags/V0.24f/Hex-Files
334 4676 d 20 h holgerb /tags/V0.24f/ Support for LSM303 magnet sensor  
/tags/V0.24f/Navi-Ctrl_STR9_V0_24f.hex
333 4676 d 20 h ingob /tags/  
/tags/V0.24f
/tags/V0_24f