MikroKopter.de
Wiki
SHOP
Datenschutz
Impressum
FlightCtrl
BL-Ctrl
MK3Mag
NaviCtrl
Projects
Català-Valencià – Catalan
中文 – Chinese (Simplified)
中文 – Chinese (Traditional)
Česky – Czech
Dansk – Danish
Nederlands – Dutch
English – English
Suomi – Finnish
Français – French
Deutsch – German
עברית – Hebrew
हिंदी – Hindi
Magyar – Hungarian
Bahasa Indonesia – Indonesian
Italiano – Italian
日本語 – Japanese
한국어 – Korean
Македонски – Macedonian
मराठी – Marathi
Norsk – Norwegian
Polski – Polish
Português – Portuguese
Português – Portuguese (Brazil)
Русский – Russian
Slovenčina – Slovak
Slovenščina – Slovenian
Español – Spanish
Svenska – Swedish
Türkçe – Turkish
Українська – Ukrainian
Oëzbekcha – Uzbek
Subversion Repositories
FlightCtrl
(root)
/ - Rev 2174
Rev
Go to most recent revision
|
Show changed files
|
Directory listing
|
RSS feed
Filtering Options
From rev
To rev
Max revs
Search history for
Show All
Clear current filter
Rev
Age
Author
Path
Log message
Diff
2174
4375 d 12 h
/branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/
Bugfix Version für Mega644
Bugfix Failsafe-Funktion
MartinR
2173
4382 d 23 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2172
4391 d 11 h
/branches/Proxy sensor - tempolo/
Created branch Proxy sensor - tempolo.
2171
4391 d 11 h
/branches/
Created branch Proxy sensor - tempolo.
2170
4392 d 11 h
/branches/Proxy sensor - tempolo/
(WIP) cleaned up fc code
2169
4392 d 11 h
/branches/V0.88n S.BUS ATmega644 tempolo/
Modifications to use the Futaba S.BUS with a FC 2.0 (i.e. with the smaller ATmega644)
2168
4423 d 14 h
/branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/
Hex-Files hinzugefügt
MartinR
2167
4431 d 20 h
holgerb
/tags/V0.88n/
0.88 H.Buss 12.12.2011 - 26.03.2012
- Failsafe-Kanal
- Failsafe: 5 Sekunden warten & Höhe ändern (macht die NC)
- Option: Failsafe-Sinkflug xx% Schwebegas
- Stopp der Motoren wenn bei Failsafe ein Motor blockiert
- von 30 auf 60 Sekunden Failsafe-Zeit verlängert
- Höhenwert auf cm kalibriert (zeigte ca. 10% zu viel an)
- Neue Error-Codes: "No SD-Card", "Flying range!" und "Error SD-Logging"
- Wenn die Motoren aus sind, den Luftduckwert langsam nachführen
- das sbus-protokoll implementiert (nur FC2.1)
- Schaltkanal auf Servo-Ausgang
- Filter auf den Ausgängen der Servos
- Option: Failsafe-Sinkflug xx% Schwebegas
- "Max Altitude" als Parameter auf der SD-Karte im Navi -> Beeinflusst "Parameter_MaximumAltitude" (das niedrigste gilt) und es gibt eine Fehlermeldung "ERR:Max Altitude"
- SPI-Protokoll: BL.Status eingefügt und Parameter.GlobalConfig & Parameter.ExtraConfig verschoben
- Senden der Out1 & Out2-Zustände an die NC, damit es in der OSD-Darstellung angezeigt werden kann
- Kompassrichtung neu merken, wenn CF geschaltet wird
- "I" aus dem Hott-Menü entfernt und durch ":" ersetzt, weil das nur auf der mx-20 gut aussah
- Höhenregler-Settings: GPS-Z von 64 auf 20 reduziert
0.88M H.Buss 15.05.2012
- HoTT V4
- Kamera-Servo beim Kalibrieren weiter laufen lassen.
- Error 30: no GPS fix bei Start
- echter MotorSchalter
0.88n H.Buss 06.07.2012
- Bugfix: Der letzte angesteuerte Servo-Puls war zu kurz
2166
/
2165
4440 d 9 h
/branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/
Bug-Fix: Rückschaltung HH-ACC
Bug-Fix: Starten im HH-Mode
MartinR
2164
4441 d 7 h
/branches/dongfang_FC_rewrite/
2163
4441 d 11 h
ingob
/MikroKopter-Tool/
V1.78d: Bugfix für Auflösungen > 1280x...
2162
4441 d 17 h
ingob
/MikroKopter-Tool/
Update: Support of IR-Ctrl, 2 Zoom-levels for OSD Map
2161
4450 d 21 h
/branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/
Bugfix bei HH-ACC Umschaltung
MartinR
2160
4452 d 6 h
/branches/dongfang_FC_rewrite/
2159
4457 d 9 h
/branches/dongfang_FC_rewrite/
2158
4457 d 17 h
/branches/dongfang_FC_rewrite/
2157
4462 d 9 h
/branches/dongfang_FC_rewrite/
2156
4462 d 9 h
/branches/dongfang_FC_rewrite/
2155
4466 d 16 h
/branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/Hex-Files/
Hex-Files hinzugefügt
MartinR
2154
4466 d 17 h
/branches/V0.88e_ACC-HH_HR_MartinR/
Bug-fix
MartinR
2153
4468 d 19 h
/branches/Flight-Ctrl_V0_xx_GPS_Joko/Quellen_Flight-Ctrl_V0_68d_4_GPS_CMPS_MM3FP_FREEUART/
2152
4478 d 21 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/arduino_atmega328/
2151
4482 d 20 h
holgerb
/tags/V0.88m/
HoTT V4 Erweiterung für 0.88
0.88M H.Buss 15.05.2012
- HoTT V4
- Kamera-Servo beim Kalibrieren weiter laufen lassen.
- Error 30: no GPS fix bei Start
- echter MotorSchalter
2150
/
2149
4482 d 20 h
ingob
/MikroKopter-Tool/
MK-Tool V1.78b:
compatible with FC0.88m / NC0.28m
2148
/
2147
4487 d 21 h
/branches/V0.68d CRK HexaLotte/
2146
/
2145
/
2144
4497 d 17 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/arduino_atmega328/
2143
4497 d 18 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2142
4497 d 19 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2141
4502 d 7 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2140
4502 d 8 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2139
4502 d 8 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/arduino_atmega328/
2138
4502 d 18 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2137
4503 d 16 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2136
4503 d 23 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/
2135
4504 d 7 h
/branches/dongfang_FC_fixedwing/