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FlightCtrl
(root)
/ - Rev 185
Rev
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Diff
185
6123 d 5 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: Optimierung PID Regler. Its getting better all the time...
184
6123 d 10 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Hold: Kleine Nick/Rollbewegung verstärkt, größere abgeschwächt.
183
6124 d 4 h
salvo
/branches/salvo_gps/
sin_i Funktion von Nick666 übernommen
182
6124 d 6 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Hold Regler funktioniert. Noch nicht optimale Parametrierung, deswegen (?) noch leichte Schwingneigung
Der I-Anteil war bei allen Tests 0.
181
6124 d 7 h
ligi
/branches/ligi_j2me/
initial j2me binarys ( jar + jad ) + new Sources
180
6124 d 23 h
Nick666
/branches/salvo_gps/
179
6124 d 23 h
Nick666
/branches/salvo_gps/
178
6124 d 23 h
Nick666
/branches/salvo_gps/
177
6124 d 23 h
Nick666
/branches/salvo_gps/
176
6125 d 3 h
Steff
/branches/V0.63_Simprop_Steff/Hex-Files/
175
6125 d 3 h
Steff
/branches/V0.63_Simprop_Steff/
rc.c für Simprop SAM FM geändert
signal -= 466
wurde geändert in
signal -= 526
27.09.07 Steff
174
6125 d 13 h
holgerb
/tags/V0.63/
- auf 32 Debug-Kanäle erweitert
- Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar
- leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
- die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein
- die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
- die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an
- Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders
- der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
- I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an
- Sticksignale werden präziser ausgewertet
- Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen
- Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
- Die Settings werden auf Default zurückgesetzt
- am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
173
/
172
6126 d 2 h
ingob
/branches/
Datei / Ordner gelöscht
171
6126 d 3 h
olby2
/branches/
170
6126 d 11 h
ingob
/tags/V0.62b_Hex/
169
6126 d 11 h
ingob
/tags/
Im Projektarchiv umbenannt
168
6126 d 11 h
ingob
/tags/0.62b_Hex/
Testversion
- Looping
- schnelles Gieren
167
6127 d 6 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: PID statt PI Regler: Regelt die lage, aber noch nicht ausreichend gut. Parametrierung muss optimiert werden
166
6127 d 13 h
grottenflieger
/branches/
Datei / Ordner gelöscht
165
6128 d 11 h
ligi
/branches/ligi_j2me/
adding first README
164
6129 d 0 h
ligi
/branches/ligi_j2me/src/
initial sources ( lib to communicate to MK )
163
6129 d 0 h
ligi
/branches/ligi_j2me/
Initial J2ME commit
162
6130 d 10 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: PI Regler verbessert
161
6132 d 6 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: Lageregler optimiert. Fehler in arctan_i Routine behoben. Test steht noch aus
160
6134 d 3 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS Hold fertig. Test steht noch aus
159
6135 d 5 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: PI Regler fertig. Richtung Kopterachse2Target berechnet
158
6136 d 4 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS: Richtung zum HoldPunkt wird mit arctan jetzt errechnet. Test ok
157
6137 d 14 h
salvo
/branches/salvo_gps/
Speicherung HomePosition mit Akust. Rueckmeldung ok
156
6138 d 0 h
salvo
/branches/salvo_gps/
GPS:
Home Position und Relative Positionsberechnung implementiert
155
6139 d 5 h
salvo
/branches/salvo_gps/
Gierachse mit Kompassunterstützung jetzt absolut stabil auch bei wilden Flugmanoevern. 3D Kompass scheint jetzt ueberfluessig zu sein. GPS kann kommen...
154
6141 d 1 h
salvo
/branches/
Datei / Ordner gelöscht
153
6141 d 1 h
salvo
/branches/salvo_gps/
made a copy
152
6141 d 1 h
salvo
/branches/
Datei / Ordner gelöscht
151
6141 d 1 h
salvo
/branches/salvo_gps/
Ordner im Projektarchiv angelegt
150
6141 d 1 h
salvo
/branches/slavo_gierkompass/
GPS
149
6141 d 3 h
salvo
/branches/salvo_gierkompass/
sin/Cos Funktion fuer GPS vorbereitet
148
6141 d 9 h
P_Latzhalter
/branches/
Test
147
6141 d 9 h
P_Latzhalter
/branches/P_Latzhalter/
146
6141 d 9 h
P_Latzhalter
/branches/P_Latzhalter/
Test