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336 | 0.76f H.Buss 05.11.2009 |
336 | 0.76f H.Buss 05.11.2009 |
337 | - untere Spannungsgrenze der Unterspannungswarnung (9,3V) entfernt |
337 | - untere Spannungsgrenze der Unterspannungswarnung (9,3V) entfernt |
Line 338... | Line 338... | ||
338 | 338 | ||
339 | 0.76g H.Buss 10.11.2009 |
339 | 0.76g H.Buss 10.11.2009 |
- | 340 | - Casting-Fehler in der Gas-Berechnung |
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- | 341 | ||
- | 342 | MartinW, 11.2009 |
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Line -... | Line 343... | ||
- | 343 | Motorsmoothing Funktion einstellbar, siehe http://forum.mikrokopter.de/topic-10116-1.html |
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- | 344 | ||
- | 345 | 1. Potiwert 0...50 orginal MS |
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- | 346 | 2. Potiwert 51...100 MS nur bei ansteigenden Werten |
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- | 347 | 3. Potiwert 101...200 MS mit korrigiert, wirkt bei auf-und absteigenden Werten |
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- | 348 | 4. Potiwert 201...250 variable MS mit Userparameter2, auf 50% bis 10% bei absteigenden Motorwerten anstatt 0%. |
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- | 349 | ||
- | 350 | wenn Userparameter1; Potiwert 201...max ist: |
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- | 351 | wird bei einem Sprung der Motoransteuerung von 100% auf 0% runter auf; |
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- | 352 | 10% = neu + ((alt - neu)/10) (Poti=200...219, Userparameter2) |
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- | 353 | 11% = neu + ((alt - neu)/9 ) (Poti=180...199) |
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- | 354 | 12% = neu + ((alt - neu)/8 ) (Poti=160...179) |
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- | 355 | 14% = neu + ((alt - neu)/7 ) (Poti=140...159) |
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- | 356 | 16% = neu + ((alt - neu)/6 ) (Poti=120..139) |
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- | 357 | 20% = neu + ((alt - neu)/5 ) (Poti=100...119) |
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- | 358 | 25% = neu + ((alt - neu)/4 ) (Poti=80...99) |
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- | 359 | 33% = neu + ((alt - neu)/3 ) (Poti=60...79) |
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340 | - Casting-Fehler in der Gas-Berechnung |
360 | 50% = neu + ((alt - neu)/2 ) (Poti=00...59) |