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Rev 1152 Rev 1163
1
Baseline V0.71h
1
Baseline V0.71h
-
 
2
 
-
 
3
V0.71j K. Rheinwald
-
 
4
 
-
 
5
 - PWM für J16/17 funktioniert nun auch, wenn J16/17-Timing im Output-Tab auf Poti gesetzt ist
-
 
6
 - Bugfix der Immer an/Gier/Motor-Steuerung von J16/17
-
 
7
 - Inlining einiger Funktionen
2
 
8
 
3
V0.71i T. Jachmann / S. Engelke / K. Rheinwald
9
V0.71i T. Jachmann / S. Engelke / K. Rheinwald
4
 
10
 
5
 - 50Hz PWM für J16/17 (User Parameter 5 - J16, User Parameter 6 - J17)
11
 - 50Hz PWM für J16/17 (User Parameter 5 - J16, User Parameter 6 - J17)
6
   (10 Stufen 0-100%, Mögliche Werte:0-250, 25x=PotiX, Werte werden durch 23 geteilt:
12
   (10 Stufen 0-100%, Mögliche Werte:0-250, 25x=PotiX, Werte werden durch 23 geteilt:
7
    0-22 = 0, 23-25=1, ..., 215-229=9, >230 = 10) 	   
13
    0-22 = 0, 23-25=1, ..., 215-229=9, >230 = 10) 	   
8
 
14
 
9
 - Timing von J16/17 von 10 auf 20ms verdoppelt -> Timings im MK-Tool müssen halbiert werden
15
 - Timing von J16/17 von 10 auf 20ms verdoppelt -> Timings im MK-Tool müssen halbiert werden
10
 
16
 
11
 - Die J16/J17-Frequenz kann bei Unterspannungswarnung erhöht werden (User Parameter 7 - Bit 0-1: 0: *1, 1: *2, 2: *3, 3: *4)
17
 - Die J16/J17-Frequenz kann bei Unterspannungswarnung erhöht werden (User Parameter 7 - Bit 0-1: 0: *1, 1: *2, 2: *3, 3: *4)
12
 - Unterspannungswarnung auch bei ausgeschalteten LED's (User Parameter 7 - Bit 2)
18
 - Unterspannungswarnung auch bei ausgeschalteten LED's (User Parameter 7 - Bit 2)
13
 - Die Pegel von J16/J17 lassen sich invertieren (User Parameter 7 - Bit 3: J16, Bit 4: J17)
19
 - Die Pegel von J16/J17 lassen sich invertieren (User Parameter 7 - Bit 3: J16, Bit 4: J17)
14
 - Schalten der LED-Ausgänge mit den Motoren (User Parameter 7 - Bit 5) oder
20
 - Schalten der LED-Ausgänge mit den Motoren (User Parameter 7 - Bit 5) oder
15
 - Schalten der LED-Ausgänge über Gier bei stehenden Motoren (User Parameter 7 - Bit 6)
21
 - Schalten der LED-Ausgänge über Gier bei stehenden Motoren (User Parameter 7 - Bit 6)
16
 
22
 
17
 - Rotation des Nick/Roll-Sticks um 45°, um ohne Hardware-Anpassung in X-Formation zu fliegen (User Parameter 8 - Bit 1)
23
 - Rotation des Nick/Roll-Sticks um 45°, um ohne Hardware-Anpassung in X-Formation zu fliegen (User Parameter 8 - Bit 1)
18
 - Gyros werden beim Einschalten der Motoren mit Stick rechts unten kalibriert (User Parameter 8 - Bit 2)
24
 - Gyros werden beim Einschalten der Motoren mit Stick rechts unten kalibriert (User Parameter 8 - Bit 2)
19
 - ACT-Empfänger kann über DSL angekoppelt werden (Nur 644p, FC 1.3) (User Parameter 8 - Bit 3, erfordert Restart)
25
 - ACT-Empfänger kann über DSL angekoppelt werden (Nur 644p, FC 1.3) (User Parameter 8 - Bit 3, erfordert Restart)
20
 - Start der Motoren kann zu Testzwecken unterdrückt werden (User Parameter 8 - Bit 4)
26
 - Start der Motoren kann zu Testzwecken unterdrückt werden (User Parameter 8 - Bit 4)
21
 
27
 
22
 - Einige Warnings bereinigt
28
 - Einige Warnings bereinigt
23
 - Poti-Offset auf +-125 korrigiert
29
 - Poti-Offset auf +-125 korrigiert
24
 - Negierung in timer.c von (x+1)%2 auf !x korrigiert
30
 - Negierung in timer.c von (x+1)%2 auf !x korrigiert
25
 
31
 
26
------- 
32
------- 
27
 
33
 
28
V0.53   27.04.2007 H.Buss
34
V0.53   27.04.2007 H.Buss
29
  - erste öffentliche Version
35
  - erste öffentliche Version
30
 
36
 
31
V0.53b  29.04.2007 H.Buss
37
V0.53b  29.04.2007 H.Buss
32
  - der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft
38
  - der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft
33
 
39
 
34
V0.53c  29.04.2007 H.Buss
40
V0.53c  29.04.2007 H.Buss
35
  - es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. 
41
  - es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. 
36
    Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke
42
    Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke
37
 
43
 
38
V0.54  01.05.2007 H.Buss
44
V0.54  01.05.2007 H.Buss
39
  - die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden
45
  - die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden
40
    Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt:
46
    Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt:
41
		2 3 4
47
		2 3 4
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		1 x 5
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		1 x 5
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		- - -
49
		- - -
44
	Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2  usw.
50
	Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2  usw.
45
  - der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt	
51
  - der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt	
46
 
52
 
47
V0.55  14.05.2007 H.Buss
53
V0.55  14.05.2007 H.Buss
48
  - es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden
54
  - es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden
49
 
55
 
50
V0.56  14.05.2007 H.Buss
56
V0.56  14.05.2007 H.Buss
51
  - es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren
57
  - es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren
52
  - Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen
58
  - Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen
53
  
59
  
54
V0.57  24.05.2007 H.Buss
60
V0.57  24.05.2007 H.Buss
55
  - Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden
61
  - Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden
56
  - Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat
62
  - Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat
57
  - Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung
63
  - Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung
58
  - Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen
64
  - Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen
59
  - Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt
65
  - Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt
60
  - Man kann den Parametersätzen einen Namen geben
66
  - Man kann den Parametersätzen einen Namen geben
61
  - Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert
67
  - Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert
62
  
68
  
63
V0.58  30.05.2007 H.Buss
69
V0.58  30.05.2007 H.Buss
64
  - Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist
70
  - Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist
65
 
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66
V0.60  17.08.2007 H.Buss
72
V0.60  17.08.2007 H.Buss
67
  - "Schwindel-Bug" behoben
73
  - "Schwindel-Bug" behoben
68
  - Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft
74
  - Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft
69
  - Poti4 zugefügt 
75
  - Poti4 zugefügt 
70
  - Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet
76
  - Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet
71
  - Kamera-Servo (an J7) 
77
  - Kamera-Servo (an J7) 
72
  - Die Settings müssen überschrieben werden
78
  - Die Settings müssen überschrieben werden
73
  
79
  
74
V0.61 - V0.63   H.Buss  27.09.2007
80
V0.61 - V0.63   H.Buss  27.09.2007
75
  - Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt
81
  - Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt
76
  - ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt  
82
  - ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt  
77
  - Analog.c: Aktuell_ax korrigiert
83
  - Analog.c: Aktuell_ax korrigiert
78
  - auf 32 Debug-Kanäle erweitert
84
  - auf 32 Debug-Kanäle erweitert
79
  - Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar
85
  - Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar
80
  - leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
86
  - leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
81
  - die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein
87
  - die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein
82
  - die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
88
  - die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
83
  - die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an
89
  - die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an
84
  - Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders
90
  - Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders
85
  - der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
91
  - der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
86
  - I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an
92
  - I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an
87
  - Sticksignale werden präziser ausgewertet 
93
  - Sticksignale werden präziser ausgewertet 
88
  - Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen
94
  - Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen
89
  - Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
95
  - Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
90
  - Die Settings werden auf Default zurückgesetzt
96
  - Die Settings werden auf Default zurückgesetzt
91
  - am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
97
  - am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
92
        1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
98
        1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
93
        2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
99
        2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
94
        3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
100
        3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
95
        4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
101
        4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
96
    
102
    
97
V0.64 H.Buss  30.09.2007
103
V0.64 H.Buss  30.09.2007
98
  - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
104
  - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
99
  
105
  
100
V0.65a H.Buss  15.10.2007
106
V0.65a H.Buss  15.10.2007
101
  - Integral im Mischer wieder integriert
107
  - Integral im Mischer wieder integriert
102
  - Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100
108
  - Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100
103
  - ACC/Gyro Abgleich auch bei HH
109
  - ACC/Gyro Abgleich auch bei HH
104
 
110
 
105
V0.66a H.Buss  3.11.2007
111
V0.66a H.Buss  3.11.2007
106
  - Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt
112
  - Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt
107
  - Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing
113
  - Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing
108
  - Looping-Stick-Hysterese eingebaut
114
  - Looping-Stick-Hysterese eingebaut
109
  - Looping-180°-Umschlag einstellbar
115
  - Looping-180°-Umschlag einstellbar
110
  - Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll
116
  - Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll
111
  - Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert
117
  - Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert
112
  - zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage
118
  - zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage
113
  - Gyrodriftkompensation  überarbeitet
119
  - Gyrodriftkompensation  überarbeitet
114
  - Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben
120
  - Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben
115
  - Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt
121
  - Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt
116
 
122
 
117
V0.67a H.Buss 16.11.2007
123
V0.67a H.Buss 16.11.2007
118
  - der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode)
124
  - der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode)
119
  - Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus
125
  - Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus
120
  - Feinabstimmung
126
  - Feinabstimmung
121
  - Beim HH-Modus gab es noch Bugs
127
  - Beim HH-Modus gab es noch Bugs
122
 
128
 
123
V0.67e H.Buss 29.11.2007
129
V0.67e H.Buss 29.11.2007
124
  - Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt
130
  - Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt
125
  - Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen 
131
  - Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen 
126
  - Kompatibilität zum Koptertool erhöht
132
  - Kompatibilität zum Koptertool erhöht
127
 
133
 
128
V0.67f H.Buss 04.12.2007
134
V0.67f H.Buss 04.12.2007
129
  - Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional
135
  - Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional
130
  - Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv
136
  - Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv
131
  - Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts)
137
  - Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts)
132
 
138
 
133
V0.68a I.Busker 28.12.2007
139
V0.68a I.Busker 28.12.2007
134
 - SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen
140
 - SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen
135
   SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden  
141
   SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden  
136
 
142
 
137
V0.68c H.Buss 05.01.2008
143
V0.68c H.Buss 05.01.2008
138
 - Stickauswertung verbessert -> träger und präziser
144
 - Stickauswertung verbessert -> träger und präziser
139
 - Alle Settings angepasst
145
 - Alle Settings angepasst
140
 
146
 
141
V0.69e H.Buss 05.05.2008
147
V0.69e H.Buss 05.05.2008
142
 - kleinere Bugs beseitigt
148
 - kleinere Bugs beseitigt
143
 - Schneller Sinkflug jetzt möglich 
149
 - Schneller Sinkflug jetzt möglich 
144
 - Min- und Maxgas in den Settings geändert
150
 - Min- und Maxgas in den Settings geändert
145
 - Lagewinkel wird jetzt in 0,1 Grad an Kompass und Navi gesendet
151
 - Lagewinkel wird jetzt in 0,1 Grad an Kompass und Navi gesendet
146
 - Kalibrierung für MK3Mag -> Nick unten beim Kalibrieren 
152
 - Kalibrierung für MK3Mag -> Nick unten beim Kalibrieren 
147
 - Kompassroutine um den Ersatzkompass (Gyro unterstützt Kompasswert) erweitert
153
 - Kompassroutine um den Ersatzkompass (Gyro unterstützt Kompasswert) erweitert
148
 
154
 
149
V0.69h H.Buss 21.05.2008
155
V0.69h H.Buss 21.05.2008
150
 - STICK_GAIN = 4 eingeführt. Das erhöht die Auflösung der Sollwerte. Stick_P und Stick_I müssen nun um Faktor 4 erhöht werden
156
 - STICK_GAIN = 4 eingeführt. Das erhöht die Auflösung der Sollwerte. Stick_P und Stick_I müssen nun um Faktor 4 erhöht werden
151
 - SenderOkay auch an das Naviboard übertragen
157
 - SenderOkay auch an das Naviboard übertragen
152
 - Bessere Parameter bei Senderausfall
158
 - Bessere Parameter bei Senderausfall
153
 
159
 
154
V0.69j H.Buss 30.05.2008
160
V0.69j H.Buss 30.05.2008
155
 - Höhere Präzision der Achsenkopplung 
161
 - Höhere Präzision der Achsenkopplung 
156
 
162
 
157
V0.69k H.Buss 31.05.2008
163
V0.69k H.Buss 31.05.2008
158
 - Bug in SPI.C behoben
164
 - Bug in SPI.C behoben
159
 - in 0.69h war ein Bug, der zu ungewollten Loopings führen konnte 
165
 - in 0.69h war ein Bug, der zu ungewollten Loopings führen konnte 
160
 
166
 
161
V0.69L H.Buss 14.06.2008
167
V0.69L H.Buss 14.06.2008
162
 - feinere Cam-Servo-Auflösung
168
 - feinere Cam-Servo-Auflösung
163
 
169
 
164
V0.70a H.Buss 01.07.2008
170
V0.70a H.Buss 01.07.2008
165
 - Unterstützung der V1.3-Hardware mit automatischem Hardware-Gyro-Abgleich
171
 - Unterstützung der V1.3-Hardware mit automatischem Hardware-Gyro-Abgleich
166
 
172
 
167
V0.70b H.Buss 14.07.2008
173
V0.70b H.Buss 14.07.2008
168
 - flexible Einstellungsmöglichkeit von J16 und J17 (Transistorausgänge)
174
 - flexible Einstellungsmöglichkeit von J16 und J17 (Transistorausgänge)
169
 - eigene Parameter für GPS-Naviboard 
175
 - eigene Parameter für GPS-Naviboard 
170
 - eigener Parameter für ExternalControl (war vorher UserParameter1 bzw. 8)
176
 - eigener Parameter für ExternalControl (war vorher UserParameter1 bzw. 8)
171
 - neue Parameter im EEPROM-Datensatz: J16Bitmask, J16Timing, ExternalControl, Navi...
177
 - neue Parameter im EEPROM-Datensatz: J16Bitmask, J16Timing, ExternalControl, Navi...
172
 - MikroKopterFlags eingeführt, damit das Navi den Status des MKs kennt
178
 - MikroKopterFlags eingeführt, damit das Navi den Status des MKs kennt
173
 - KopterTool-Kompatibilität auf 8 erhöht
179
 - KopterTool-Kompatibilität auf 8 erhöht
174
 
180
 
175
V0.70c H.Buss 30.07.2008
181
V0.70c H.Buss 30.07.2008
176
 - Parameter der Datenfusion leicht modifiziert
182
 - Parameter der Datenfusion leicht modifiziert
177
 - EEPROM-Parameter für Looping-Umschlag angepasst (von 100 auf 85)
183
 - EEPROM-Parameter für Looping-Umschlag angepasst (von 100 auf 85)
178
 - MaxStick wird auf 100 begrenzt
184
 - MaxStick wird auf 100 begrenzt
179
 
185
 
180
V0.70d H.Buss 02.08.2008
186
V0.70d H.Buss 02.08.2008
181
 - Transistorausgänge: das oberste Bit der Blinkmaske (im KopterTool linkes Bit) gibt nun den Zustand des Ausgangs im Schalterbetrieb an
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 - Transistorausgänge: das oberste Bit der Blinkmaske (im KopterTool linkes Bit) gibt nun den Zustand des Ausgangs im Schalterbetrieb an
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0.71b: H.Buss 19.10.2008
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0.71b: H.Buss 19.10.2008
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 Kommunikation zum Navi erweitert:
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 Kommunikation zum Navi erweitert:
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 - Beeptime jetzt 32Bit
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 - Beeptime jetzt 32Bit
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 - Datenfusion und Driftkopensation wird durch NaviBoard unterstützt
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 - Datenfusion und Driftkopensation wird durch NaviBoard unterstützt
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0.71c: H.Buss 20.10.2008
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0.71c: H.Buss 20.10.2008
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 - LoopConfig heisst jetzt BitConfig 
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 - LoopConfig heisst jetzt BitConfig 
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 - 3-Fach-Schalter für Höhensteuerung möglich -> kann man mit GPS-Schalter zusammenlegen
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 - 3-Fach-Schalter für Höhensteuerung möglich -> kann man mit GPS-Schalter zusammenlegen
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 - bei den Settings wurde Setting[0] mit abgespeichert, welches es nicht gab.
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 - bei den Settings wurde Setting[0] mit abgespeichert, welches es nicht gab.
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 - in Zukunft werden bei neuen EEPROM-Settings die Kanäle von Setting 1 übernommen
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 - in Zukunft werden bei neuen EEPROM-Settings die Kanäle von Setting 1 übernommen
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 - Variablen NaviWindCorrection, NaviSpeedCompensation, NaviOperatingRadius eingeführt
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 - Variablen NaviWindCorrection, NaviSpeedCompensation, NaviOperatingRadius eingeführt
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0.71f: H.Buss 15.11.2008
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0.71f: H.Buss 15.11.2008
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 - Ausschalten der Höhenregelung per Schalter um 0,3 sek verzögert
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 - Ausschalten der Höhenregelung per Schalter um 0,3 sek verzögert
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 - bei der seriellen Übertragung hat die FC jetzt als SlaveAdresse die 1
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 - bei der seriellen Übertragung hat die FC jetzt als SlaveAdresse die 1
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 - VersionInfo.NaviKompatibel eingeführt
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 - VersionInfo.NaviKompatibel eingeführt
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 - wenn manuell gegiert wird, wird der GyroKompass-Wert auf den Kompasswert gesetzt
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 - wenn manuell gegiert wird, wird der GyroKompass-Wert auf den Kompasswert gesetzt
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 - Luftdruckwert wird an das Navi übertragen 
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 - Luftdruckwert wird an das Navi übertragen 
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 - Der Baro-Offset wird jetzt nachgeführt, um den Messbereich zu erweitern. Geht nur bei Höhenregler mit Schalter
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 - Der Baro-Offset wird jetzt nachgeführt, um den Messbereich zu erweitern. Geht nur bei Höhenregler mit Schalter
202
 - Debugdaten können jetzt mit 'f' gepollt werden
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 - Debugdaten können jetzt mit 'f' gepollt werden
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0.71g: Gregor 09.12.2008
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0.71g: Gregor 09.12.2008
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 - Kommunikation überarbeitet
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 - Kommunikation überarbeitet
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 Infos hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/SerialCommands 
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 Infos hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/SerialCommands 
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0.71h: H.Buss 15.12.2008 - Freigegebene Version
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0.71h: H.Buss 15.12.2008 - Freigegebene Version
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 - NaviAngleLimitation als Parameter zum Navi implementiert 
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 - NaviAngleLimitation als Parameter zum Navi implementiert 
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 - Antwort auf CMD: 't' entfernt
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 - Antwort auf CMD: 't' entfernt
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