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Rev 748 Rev 765
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V0.53   27.04.2007 H.Buss
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V0.53   27.04.2007 H.Buss
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  - erste öffentliche Version
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  - erste öffentliche Version
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V0.53b  29.04.2007 H.Buss
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V0.53b  29.04.2007 H.Buss
7
  - der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft
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  - der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft
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V0.53c  29.04.2007 H.Buss
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V0.53c  29.04.2007 H.Buss
10
  - es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. 
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  - es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. 
11
    Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke
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    Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke
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V0.54  01.05.2007 H.Buss
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V0.54  01.05.2007 H.Buss
14
  - die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden
14
  - die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden
15
    Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt:
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    Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt:
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		2 3 4
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		2 3 4
17
		1 x 5
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		1 x 5
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		- - -
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		- - -
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	Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2  usw.
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	Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2  usw.
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  - der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt	
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  - der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt	
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V0.55  14.05.2007 H.Buss
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V0.55  14.05.2007 H.Buss
23
  - es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden
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  - es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden
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V0.56  14.05.2007 H.Buss
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V0.56  14.05.2007 H.Buss
26
  - es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren
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  - es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren
27
  - Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen
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  - Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen
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V0.57  24.05.2007 H.Buss
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V0.57  24.05.2007 H.Buss
30
  - Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden
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  - Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden
31
  - Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat
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  - Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat
32
  - Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung
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  - Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung
33
  - Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen
33
  - Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen
34
  - Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt
34
  - Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt
35
  - Man kann den Parametersätzen einen Namen geben
35
  - Man kann den Parametersätzen einen Namen geben
36
  - Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert
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  - Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert
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V0.58  30.05.2007 H.Buss
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V0.58  30.05.2007 H.Buss
39
  - Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist
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  - Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist
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V0.60  17.08.2007 H.Buss
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V0.60  17.08.2007 H.Buss
42
  - "Schwindel-Bug" behoben
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  - "Schwindel-Bug" behoben
43
  - Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft
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  - Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft
44
  - Poti4 zugefügt 
44
  - Poti4 zugefügt 
45
  - Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet
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  - Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet
46
  - Kamera-Servo (an J7) 
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  - Kamera-Servo (an J7) 
47
  - Die Settings müssen überschrieben werden
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  - Die Settings müssen überschrieben werden
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V0.61 - V0.63   H.Buss  27.09.2007
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V0.61 - V0.63   H.Buss  27.09.2007
50
  - Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt
50
  - Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt
51
  - ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt  
51
  - ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt  
52
  - Analog.c: Aktuell_ax korrigiert
52
  - Analog.c: Aktuell_ax korrigiert
53
  - auf 32 Debug-Kanäle erweitert
53
  - auf 32 Debug-Kanäle erweitert
54
  - Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar
54
  - Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar
55
  - leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
55
  - leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift
56
  - die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein
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  - die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein
57
  - die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
57
  - die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird
58
  - die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an
58
  - die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an
59
  - Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders
59
  - Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders
60
  - der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
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  - der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen
61
  - I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an
61
  - I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an
62
  - Sticksignale werden präziser ausgewertet 
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  - Sticksignale werden präziser ausgewertet 
63
  - Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen
63
  - Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen
64
  - Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
64
  - Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden
65
  - Die Settings werden auf Default zurückgesetzt
65
  - Die Settings werden auf Default zurückgesetzt
66
  - am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
66
  - am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden
67
        1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
67
        1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren
68
        2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
68
        2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall
69
        3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
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        3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku
70
        4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
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        4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
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V0.64 H.Buss  30.09.2007
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V0.64 H.Buss  30.09.2007
73
  - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
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  - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
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75
V0.65a H.Buss  15.10.2007
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V0.65a H.Buss  15.10.2007
76
  - Integral im Mischer wieder integriert
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  - Integral im Mischer wieder integriert
77
  - Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100
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  - Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100
78
  - ACC/Gyro Abgleich auch bei HH
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  - ACC/Gyro Abgleich auch bei HH
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80
V0.66a H.Buss  3.11.2007
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V0.66a H.Buss  3.11.2007
81
  - Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt
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  - Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt
82
  - Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing
82
  - Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing
83
  - Looping-Stick-Hysterese eingebaut
83
  - Looping-Stick-Hysterese eingebaut
84
  - Looping-180°-Umschlag einstellbar
84
  - Looping-180°-Umschlag einstellbar
85
  - Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll
85
  - Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll
86
  - Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert
86
  - Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert
87
  - zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage
87
  - zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage
88
  - Gyrodriftkompensation  überarbeitet
88
  - Gyrodriftkompensation  überarbeitet
89
  - Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben
89
  - Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben
90
  - Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt
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  - Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt
91
 
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V0.67a H.Buss 16.11.2007
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V0.67a H.Buss 16.11.2007
93
  - der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode)
93
  - der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode)
94
  - Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus
94
  - Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus
95
  - Feinabstimmung
95
  - Feinabstimmung
96
  - Beim HH-Modus gab es noch Bugs
96
  - Beim HH-Modus gab es noch Bugs
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97
 
98
V0.67e H.Buss 29.11.2007
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V0.67e H.Buss 29.11.2007
99
  - Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt
99
  - Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt
100
  - Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen 
100
  - Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen 
101
  - Kompatibilität zum Koptertool erhöht
101
  - Kompatibilität zum Koptertool erhöht
102
 
102
 
103
V0.67f H.Buss 04.12.2007
103
V0.67f H.Buss 04.12.2007
104
  - Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional
104
  - Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional
105
  - Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv
105
  - Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv
106
  - Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts)
106
  - Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts)
107
 
107
 
108
V0.68a I.Busker 28.12.2007
108
V0.68a I.Busker 28.12.2007
109
 - SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen
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 - SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen
110
   SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden  
110
   SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden  
111
 
111
 
112
V0.68c H.Buss 05.01.2008
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V0.68c H.Buss 05.01.2008
113
 - Stickauswertung verbessert -> träger und präziser
113
 - Stickauswertung verbessert -> träger und präziser
114
 - Alle Settings angepasst
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 - Alle Settings angepasst
-
 
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-
 
116
V0.68d Ausgangsversion.
115
 
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-
 
118
G.Stobrawa 06.03.2008:
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V0.68d G.Stobrawa 28.2.2008
119
 
117
 - Code stärker modularisiert und restrukturiert
120
 - Code stärker modularisiert und restrukturiert
118
 - viele Kommentare zur Erklärug eingefügt
121
 - viele Kommentare zur Erklärug eingefügt
119
 - konsequent englische Variablennamen 
122
 - konsequent englische Variablennamen 
120
 - 2. Uart wird nun unterstützt
123
 - PPM24 Support für bis zu 12 RC-Kanäle.
121
 - Ausertung des UBX-Pprotocols an 2. Uart
-
 
122
 - Integration des MM3-Kompasses inkl. Lagekorrekturbugfix
124
 - Support für Kompass CMPS01 oder MM3 (mit verbesserte Neigungskompensation, stabilere Kommunikation) (Option im Makefile)
123
    (Userparameter3 zur Skalierung der Lageintegrale zu Winkeln - Richtwert 170)
125
 - 2. Uart wird nun unterstützt (MCU = atmega644p im Makefile)
124
    (Userparameter4 zur Angabe des Winkels vom MM3-Borad bzgl. der Nase des MK)
126
 - Ausertung des UBX-Pprotocols an 1.  oder 2. Uart
125
 - einige unbedeutende kleine Bugfixes
127
 - einige kleinere Bugfixes
126
 - GPS-Hold-Funktion hinzugefügt
128
 - GPS-Hold-Funktion hinzugefügt
127
 - GPS-Home-Funktion hinzugefügt (wird beim Motorstart gelernt)
129
 - GPS-Home-Funktion hinzugefügt (wird beim Motorstart gelernt)
128
 - Poti2 is used for Enabling the GPS Hold Feature (Value > 70)
130
 - Poti3 steuert die GPS Funktionen (Poti3 < 70:GPS inaktiv, 70<=Poti3<160: GPS Hold, 160<=Poti3: GPS Home)
-
 
131
 - LED Steuerung an J16, parametrierbar durch die User Parameter 7 & 8. UserParam7 legt die LEDOnTime in Vielfachen von 2ms fest
-
 
132
   und UserParam 8 die LEDOffTime. 
-
 
133
 - Zusätzliche Punkte im Menü des KopterTool zur Anzeige des GPS-Status und der MM3-Kalibierparameter
129
 
134
 
130
 - User Parameters:
135
 - User Parameters:
131
	Parameter 3 --> Calibration factor for transforming Gyro Integrals to angular degrees
136
	Parameter 3 --> Calibration factor for transforming Gyro Integrals to angular degrees (~170) 
132
	Parameter 4 --> Angle between the MM3 Board (Arrow) and the MK head
137
	Parameter 4 --> Angle between the MM3 Board (Arrow) and the MK head (typical ~180)
133
	Parameter 5 --> P-Factor for GPS PD controller
138
	Parameter 5 --> P-Factor for GPS PD controller (~100)
-
 
139
	Parameter 6 --> D-Factor for GPS PD controller (~80)
-
 
140
	Parameter 7 --> LEDOnTime for J16
134
	Parameter 6 --> D-Factor for GPS PD controller
141
	Parameter 8 --> LEDOfftime for J16
135
 
142
 
136
- Additional Beep Codes:
143
- Zusätzliche Akustische Signale:
137
 
144
	
-
 
145
	Dauerton:	Eine GPS-Funktion is aktiviert und es werden keine oder
138
	If Compass is activatied in the configuration and a communication problem occurs to the 
146
			unvollständige GPS-Daten via UART empfangen.
-
 
147
			Hier ist zu berücksichtigen, dass die folgenden UBX Messages am UBLOX
139
	MM3 board then a 10Hz beep is send out to signal this problem and a possible running GPS
148
			aktiviert wurden: NAV - POSLLH, NAV-SOL, NAV-POSUTM, NAV-VELNED.
140
	function is deactivated to avoid a malfunction.
149
			Fehlt eine dieser Messages wird breits der Dauerton gesetzt.
141
 
150
	
-
 
151
	4Hz Piepen:	Ist eine der GPS Funktion aktiviert, zeigt dass den Empfang valider UBX-Daten,
-
 
152
			jedoch liegt noch kein 3D-Satfix vor. Die Pausen zwischen den 4Hz Pieps werden
142
	If GPS is activated in the configuration and the GPS position hold feature is activated 
153
			immer länger je mehr Satelitten das GPS empfängt.
143
	(Poti2 > 70) a permanent beep signals that no data from GPS-Module are received and
154
			Liegt ein 3D Fix vor verstummt der Pieper dann endgültig egal wie viele Satelitten
-
 
155
			beteiligt sind (es müssen dafür aber mindesten 4 sein).
-
 
156
	
-
 
157
	10Hz Piepen:	Die Kommunikation zum Kompassmodul ist gestört. (Funktioniert bei beiden Kompassmodulen)
-
 
158
			Der CompassValue in den Debugs vom Koptertool zeigt dann -1 an.
144
	a 4Hz beep signals that no 3D-Fix is present.
159
			
145
	If the position home feature is activated (Poti2 > 160) a 4Hz beep signal indicates that
160
	1s Piepen:	Ertönt dieses Signal nach dem Einschalten der Motoren wird die erfolgreiche 
-
 
161
			Übernahme der Home Position bestätigt. 
-
 
162
			
-
 
163
- Zum Makefile:
-
 
164
	Der Code so gestrickt, dass man für den Atemga644p oder den Atmega644 kompilieren kann.
-
 
165
	(im Makefile MCU=atmega644 / MCU=atmega644p)
-
 
166
 
-
 
167
	Falls der 644p verwendet wird, wird immer der Code für die 2. Uart mit compiliert. Diese wird aber nur initialisiert,
-
 
168
	wenn die FC 1.1/1.2 erkannt wurde. In diesem Fall werden die GPS-Daten auch dort erwartet.
-
 
169
	Bei der FC 1.0 wird die 2. Uart nicht initialisiert und die GPS-Daten an der 1. UART erwartet.
-
 
170
	Wird der Code für den 644 erzeugt entfällt der gesamte Code für die 2. Uart. 
-
 
171
	Die GPS-Daten werden immer über die 1. Uart gelesen.
-
 
172
 
-
 
173
	Damit sollte jede Kombination von FC-Version und Prozessorbestückung funktionieren.
-
 
174
 
-
 
175
	Unabhängig von diesen Harwarevoraussetzungen kann man den Code für den MM3 oder CMPS03 Kompass einbinden.
-
 
176
	(im Makefile: COMAPSS=MM3 / COMPASS = CMPS03)
146
	no 3D-Fix is set or the stored home position is invalid.
177
	
147
 
178
 
148
  
179