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V0.53 27.04.2007 H.Buss |
- erste öffentliche Version |
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V0.53b 29.04.2007 H.Buss |
- der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft |
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V0.53c 29.04.2007 H.Buss |
- es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. |
Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke |
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V0.54 01.05.2007 H.Buss |
- die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden |
Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt: |
2 3 4 |
1 x 5 |
- - - |
Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2 usw. |
- der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt |
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V0.55 14.05.2007 H.Buss |
- es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden |
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V0.56 14.05.2007 H.Buss |
- es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren |
- Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen |
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V0.57 24.05.2007 H.Buss |
- Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden |
- Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat |
- Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung |
- Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen |
- Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt |
- Man kann den Parametersätzen einen Namen geben |
- Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert |
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V0.58 30.05.2007 H.Buss |
- Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist |
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V0.60 17.08.2007 H.Buss |
- "Schwindel-Bug" behoben |
- Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft |
- Poti4 zugefügt |
- Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet |
- Kamera-Servo (an J7) |
- Die Settings müssen überschrieben werden |
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V0.61 - V0.63 H.Buss 27.09.2007 |
- Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt |
- ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt |
- Analog.c: Aktuell_ax korrigiert |
- auf 32 Debug-Kanäle erweitert |
- Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar |
- leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift |
- die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein |
- die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird |
- die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an |
- Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders |
- der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen |
- I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an |
- Sticksignale werden präziser ausgewertet |
- Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen |
- Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden |
- Die Settings werden auf Default zurückgesetzt |
- am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden |
1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren |
2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall |
3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku |
4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört |
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V0.64 H.Buss 30.09.2007 |
- beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt |
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V0.65a H.Buss 15.10.2007 |
- Integral im Mischer wieder integriert |
- Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100 |
- ACC/Gyro Abgleich auch bei HH |
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V0.66a H.Buss 3.11.2007 |
- Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt |
- Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing |
- Looping-Stick-Hysterese eingebaut |
- Looping-180°-Umschlag einstellbar |
- Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll |
- Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert |
- zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage |
- Gyrodriftkompensation überarbeitet |
- Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben |
- Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt |
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V0.67a H.Buss 16.11.2007 |
- der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode) |
- Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus |
- Feinabstimmung |
- Beim HH-Modus gab es noch Bugs |
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V0.67e H.Buss 29.11.2007 |
- Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt |
- Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen |
- Kompatibilität zum Koptertool erhöht |
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V0.67f H.Buss 04.12.2007 |
- Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional |
- Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv |
- Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts) |
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V0.68a I.Busker 28.12.2007 |
- SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen |
SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden |
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V0.68c H.Buss 05.01.2008 |
- Stickauswertung verbessert -> träger und präziser |
- Alle Settings angepasst |
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V0.69e H.Buss 05.05.2008 |
- kleinere Bugs beseitigt |
- Schneller Sinkflug jetzt möglich |
- Min- und Maxgas in den Settings geändert |
- Lagewinkel wird jetzt in 0,1 Grad an Kompass und Navi gesendet |
- Kalibrierung für MK3Mag -> Nick unten beim Kalibrieren |
- Kompassroutine um den Ersatzkompass (Gyro unterstützt Kompasswert) erweitert |
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V0.69h H.Buss 21.05.2008 |
- STICK_GAIN = 4 eingeführt. Das erhöht die Auflösung der Sollwerte. Stick_P und Stick_I müssen nun um Faktor 4 erhöht werden |
- SenderOkay auch an das Naviboard übertragen |
- Bessere Parameter bei Senderausfall |
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V0.69j H.Buss 30.05.2008 |
- Höhere Präzision der Achsenkopplung |
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V0.69k H.Buss 31.05.2008 |
- Bug in SPI.C behoben |
- in 0.69h war ein Bug, der zu ungewollten Loopings führen konnte |
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V0.69L H.Buss 14.06.2008 |
- feinere Cam-Servo-Auflösung |
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V0.70a H.Buss 01.07.2008 |
- Unterstützung der V1.3-Hardware mit automatischem Hardware-Gyro-Abgleich |
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V0.70b H.Buss 14.07.2008 |
- flexible Einstellungsmöglichkeit von J16 und J17 (Transistorausgänge) |
- eigene Parameter für GPS-Naviboard |
- eigener Parameter für ExternalControl (war vorher UserParameter1 bzw. 8) |
- neue Parameter im EEPROM-Datensatz: J16Bitmask, J16Timing, ExternalControl, Navi... |
- MikroKopterFlags eingeführt, damit das Navi den Status des MKs kennt |
- KopterTool-Kompatibilität auf 8 erhöht |
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V0.70c H.Buss 30.07.2008 |
- Parameter der Datenfusion leicht modifiziert |
- EEPROM-Parameter für Looping-Umschlag angepasst (von 100 auf 85) |
- MaxStick wird auf 100 begrenzt |
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V0.70d H.Buss 02.08.2008 |
- Transistorausgänge: das oberste Bit der Blinkmaske (im KopterTool linkes Bit) gibt nun den Zustand des Ausgangs im Schalterbetrieb an |
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0.71b: H.Buss 19.10.2008 |
Kommunikation zum Navi erweitert: |
- Beeptime jetzt 32Bit |
- Datenfusion und Driftkopensation wird durch NaviBoard unterstützt |
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0.71c: H.Buss 20.10.2008 |
- LoopConfig heisst jetzt BitConfig |
- 3-Fach-Schalter für Höhensteuerung möglich -> kann man mit GPS-Schalter zusammenlegen |
- bei den Settings wurde Setting[0] mit abgespeichert, welches es nicht gab. |
- in Zukunft werden bei neuen EEPROM-Settings die Kanäle von Setting 1 übernommen |
- Variablen NaviWindCorrection, NaviSpeedCompensation, NaviOperatingRadius eingeführt |
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0.71f: H.Buss 15.11.2008 |
- Ausschalten der Höhenregelung per Schalter um 0,3 sek verzögert |
- bei der seriellen Übertragung hat die FC jetzt als SlaveAdresse die 1 |
- VersionInfo.NaviKompatibel eingeführt |
- wenn manuell gegiert wird, wird der GyroKompass-Wert auf den Kompasswert gesetzt |
- Luftdruckwert wird an das Navi übertragen |
- Der Baro-Offset wird jetzt nachgeführt, um den Messbereich zu erweitern. Geht nur bei Höhenregler mit Schalter |
- Debugdaten können jetzt mit 'f' gepollt werden |
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0.71g: Gregor 09.12.2008 |
- Kommunikation überarbeitet |
Infos hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/SerialCommands |
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0.71h: H.Buss 15.12.2008 |
- Freigegebene Version |
- NaviAngleLimitation als Parameter zum Navi implementiert |
- Antwort auf CMD: 't' entfernt |
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0.72d: H.Buss 22.01.2009 |
- OCTO als Compilerschalter |
- Unterstützung der FC 2.0 (ME) |
- GYRO_D eingeführt |
- Achsenkopplung jetzt auch auf Nick/Roll-Bewegung |
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0.72e: H.Buss 27.01.2009 |
- die 0.72d hatte kein Integral im Gier |
- Parameter eingeführt: |
EE_Parameter.NaviGpsPLimit |
EE_Parameter.NaviGpsILimit |
EE_Parameter.NaviGpsDLimit |
EE_Parameter.NaviPH_LoginTime |
EE_Parameter.AchsKopplung2 |
EE_Parameter.CouplingYawCorrection |
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0.72f: H.Buss 28.01.2009 |
- Bug im Ersatzkompass entfernt |
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0.72h: H.Buss 05.02.2009 |
- Algorithmen beschleunigt -> Floats durch Fixkomma ersetzt |
- Achsentkopplung weiter verbessert |
- Nick- und Roll im Octo-Mischer auf jeweils vier Motoren aufgeteilt |
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0.72i: H.Buss 07.02.2009 |
- Abtastrate von 1kHz auf 2kHz erhöht |
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0.72j: H.Buss 09.02.2009 |
- neue Implementierung der Servoausgänge |
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0.72k: H.Buss 10.02.2009 |
- Abtastrate auf 5kHz erhöht |
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0.72L: H.Buss 13.02.2009 |
- Signalfilterung überarbeitet |
- OCTO2 implementiert |
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0.72M: H.Buss 13.02.2009 |
- Code Cleanup |
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0.72o: H.Buss 24.02.2009 |
- Abtastrate auf 2kHz |
- HW-Version an Navi |
- neuer Datensatz 'c' -> Lagedaten für 3D-Grafik |
- Auswerteroutine für Spectrum-Satteliten implementiert |
- Kanalsettings werden beim Parameterreset nicht mehr gelöscht |
- die Driftkompensation wird jetzt feiner aufgelöst --> EE_Parameter.Driftkomp muss mal 8 genommen werden |
- die Integrale und ACC-Werte werden jetzt im Scope in ca. 0,1° angezeigt (wie beim NaviBrd) |
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0.72p: H.Buss 01.03.2009 |
- Octo3 erstellt |
- Analogwerte umbenannt |
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0.73a-d: H.Buss 05.04.2009 |
- MixerTabelle implementiert |
- I2C-Bus auf bis zu 12 Motoren erweitert |
- die Busfehler der BL-Regler werden im Menü angezeigt |
- Revision der MixerTabelle eingeführt |
- MixerTabelle wird bei Parameterreset neu initialisiert |
- Motortest auf [12] erweitert |
- Motorschalter nicht mehr 3-Stufig |
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0.74a |
- Datenfusion im Flug auch, wenn ACC-Z < 512 |
- Wert für die Luftdruck-Messbereichserweiterung abgefangen |
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0.74d |
- Die Driftkompensation ist jetzt dreistufig -> 0,5% pro sekunde zusätzlich eingeführts |
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0.75a G.Stobrawa 22.5.2009 |
- Extern Control also received from NC via SPI |
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0.75b H.Buss 27.05.2009 |
- Spektrum-Singale schalten den PPM-Eingang aus |
- max. 2 Sekunden nach dem Start auf die BL-Regler warten |
- Automatische Zellenerkennung, wenn Spannungswarnung < 5,0V |
- Bei automatischer Zellenerkennung piept es je nach Zellenzahl |
- EE_DATENREVISION auf 76 erhöht |
- Servo: |
- Roll-Servo für FC ME implementiert |
- Update-Cmd stoppt Servos |
- Servos werden erst nach dem ersten Kalibrieren aktiviert |
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0.75c G.Stobrawa 25.7.2009 |
- Übertragung der Servo-Settings zur NC |
- RSSI wird an NC gesendet, derzeit wird der Wert nicht gesetzt |
- Bugfix Messbereichsumschaltung des Luftdrucksensors springt |
- Auflösung des Luftdrucks nun bis auf 1 cm (5mal feiner) zur genaueren Berechnung des D-Anteils |
- Unterstützung von Warnings-Bitmasks für die J16, J17-Outputs bei Unterspannung |
- Unterspannung für einzelne Zelle´n von 3.2V auf 3.3V angehoben (9.6V --> 9.9V für 3S) |
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0.75d H.Buss 13.8.2009 |
- RC-Routine: Empfangsausfall soll sicherer erkannt werden |
- Zellenerkennung nun auch beim Speichern der Settings |
- Warnungs-Blinkmaske auch bei Empfangsausfall |
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0.75e H.Buss 18.8.2009 |
- LED-Blinken kann an die Motoren gekoppelt werden |
- Feinabstimmung des Höhenreglers |
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0.75f H.Buss 27.8.2009 |
- D-Anteil des Höhenreglers jetzt mit Quadratischer Komponente |
- Lagewinkel wirkt jetzt mit 1/Cos(x) mit in den Höhenregler |
- leichte Modifikation der RC-Empfangroutine |
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0.75g H.Buss 31.08.2009 |
- die Akkuspannung geht jetzt antiproportional ins Gas ein |
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0.75h H.Buss 3.09.2009 |
- im Höhenregler werden jetzt die Stellwerte begrenzt --> max +- 16% vom geschätzten Schwebegas |
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0.75i H.Buss 7.09.2009 |
- GpsZ vom Navi zur FC für den Höhenregler |
- "hoovergas-Variation" als Parameter |
- Kompatibilität zu NC und PC erhöht |
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0.75j H.Buss 17.09.2009 |
- Laufzeitzähler eingebaut |
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0.75k H.Buss 22.09.2009 |
- zweite Variante (Gregor) der Höhenregelung implementiert |
- umschaltbare RC-Routine |
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0.75L H.Buss 23.09.2009 |
- SollHoehe und Gas geht nun auch an die NC |
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0.75M H.Buss 29.09.2009 |
- Spektrum-Timing wird nun überwacht |
- die FC kann nun stand-Alone als Kamera-Stabilizer eingesetzt werden, weil die Servos aktiviert werden, wenn I2C fehlt |
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0.75N H.Buss 29.09.2009 |
- Hoover-Stickpunkt wird bei aktivem Höhenregler nicht nachgeführt |
- Hoover-Stickpunkt kann per Parameter fest eingestellt werden |
- Baro-Messbereichserweiterung auch bei aktiviertem Höhenregler |
- Gyro_Gier_P und Gyro_Gier_I eingeführt |
- I2C_fehler-Zähler jetzt in den Analogdaten |
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0.75o H.Buss 01.10.2009 |
- der Höhenregler wird jetzt nur alle 10ms bearbeitet |
- Baro-Messbereichserweiterung auch bei Poti als Sollwert |
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0.76d H.Buss 10.10.2009 |
- bei aktiver Messbereichserweiterung wird die aktuelle Höhe übernommen |
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0.76e H.Buss 27.10.2009 |
- es werden beim Start einmal alle BL-Regler angesprochen, damit BL-Regler#8 auch einen Selbsttest macht |
- S3D-ACT-Summensignal als Compilerschalter |
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0.76f H.Buss 05.11.2009 |
- untere Spannungsgrenze der Unterspannungswarnung (9,3V) entfernt |
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0.76g H.Buss 10.11.2009 |
- Casting-Fehler in der Gas-Berechnung |
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0.77a H.Buss 11.11.2009 |
- Erweiterung auf 12 Kanäle |
- Bei Koptertool-Kanalabfrage kein Empfangsausfall-Piepsen |
- serielle Kanalerweiterung eingebaut -> PPM_in auf 25 erweitert |
- Servos3-5 einstellbar |
- neues Kommando "f" -> schaltet auf anderen Parametersatz um |
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0.77b H.Buss 09.12.2009 |
- JetiBox: Menü wird übertragen |
- neu: FCFlags |= FCFLAG_I2CERR; |
- LED-Warn-Blinken nun mit festem Timing und abschaltbar |
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0.77c H.Buss 07.01.2010 |
- zwei weitere Spektrum-Varianten implementiert |
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0.77d H.Buss 25.01.2010 |
- Strom-Messung eingebaut |
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0.78a H.Buss 03.02.2010 |
- Bugfix: Settingsumschaltung im Flug |
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