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V0.53 27.04.2007 H.Buss |
- erste öffentliche Version |
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V0.53b 29.04.2007 H.Buss |
- der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft |
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V0.53c 29.04.2007 H.Buss |
- es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. |
Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke |
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V0.54 01.05.2007 H.Buss |
- die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden |
Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt: |
2 3 4 |
1 x 5 |
- - - |
Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2 usw. |
- der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt |
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V0.55 14.05.2007 H.Buss |
- es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden |
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V0.56 14.05.2007 H.Buss |
- es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren |
- Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen |
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V0.57 24.05.2007 H.Buss |
- Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden |
- Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat |
- Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung |
- Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen |
- Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt |
- Man kann den Parametersätzen einen Namen geben |
- Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert |
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V0.58 30.05.2007 H.Buss |
- Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist |
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V0.60 17.08.2007 H.Buss |
- "Schwindel-Bug" behoben |
- Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft |
- Poti4 zugefügt |
- Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet |
- Kamera-Servo (an J7) |
- Die Settings müssen überschrieben werden |
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V0.61 - V0.63 H.Buss 27.09.2007 |
- Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt |
- ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt |
- Analog.c: Aktuell_ax korrigiert |
- auf 32 Debug-Kanäle erweitert |
- Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar |
- leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift |
- die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein |
- die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird |
- die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an |
- Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders |
- der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen |
- I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an |
- Sticksignale werden präziser ausgewertet |
- Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen |
- Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden |
- Die Settings werden auf Default zurückgesetzt |
- am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden |
1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren |
2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall |
3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku |
4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört |
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V0.64 H.Buss 30.09.2007 |
- beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt |
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V0.65a H.Buss 15.10.2007 |
- Integral im Mischer wieder integriert |
- Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100 |
- ACC/Gyro Abgleich auch bei HH |
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V0.66a H.Buss 3.11.2007 |
- Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt |
- Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing |
- Looping-Stick-Hysterese eingebaut |
- Looping-180°-Umschlag einstellbar |
- Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll |
- Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert |
- zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage |
- Gyrodriftkompensation überarbeitet |
- Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben |
- Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt |
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V0.67a H.Buss 16.11.2007 |
- der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode) |
- Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus |
- Feinabstimmung |
- Beim HH-Modus gab es noch Bugs |
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V0.67e H.Buss 29.11.2007 |
- Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt |
- Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen |
- Kompatibilität zum Koptertool erhöht |
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V0.67f H.Buss 04.12.2007 |
- Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional |
- Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv |
- Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts) |
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V0.68a I.Busker 28.12.2007 |
- SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen |
SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden |
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V0.68c H.Buss 05.01.2008 |
- Stickauswertung verbessert -> träger und präziser |
- Alle Settings angepasst |
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