72,10 → 72,12 |
V0.64 H.Buss 30.09.2007 |
- beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt |
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MODDS: |
- Höhenreglerabsenkung von -20 auf -40 (fc.c) |
- LED1 und LED2 Ansteuerung (fc.c) und (main.h) |
- geänderte Kanalbelegung K1 mit K3 getauscht, Unterspannungsschwelle (9,5V) und StickD (fc.c) |
- geänderte Kanalbelegung K1 mit K3 getauscht und StickD (fc.c) |
- P,D Anteil seperat in Variable geschrieben und auf das Analog Display Ausgegeben (Kopter Tool) |
- GPS_Nick und GPS_Roll werden nach Deaktivierung von Position-Hold auf Null gesetzt, um ein Einfrieren der GPS Steuerwerte auf den letzten Wert zu verhindern |
- Funktionsaufruf der GPS-Funktion von Chris/Hallo2 |
97,7 → 99,6 |
- Weiterhin wird die Beeinflussung der Stickwerte um ungewollte Überschläge zu verhindern auch bei aktiviertem GPS ausgeschaltet. |
- Die Begrenzung der Messwerte ist wieder aktiv, wird jedoch im Falle von Loopings nicht durchlaufen |
- die LED Ansteuerung würde geändert, damit ein längers leuchten möglich ist. Es wird weiterhin Userparam_4 verwendet |
- das Einfrieren der Stick-Werte um die Nulllage sollte nun behoben sein |
- die Geschwindigkeit über Grund vom GPS liegt nun auf den Debug.Analog Werten |
- mögliche Fehlbedienung durch Trennen des GPS Empfängers unterdrückt |
- ... |