Rev 1163 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
1152 | grottenfli | 1 | Baseline V0.71h |
2 | |||
1208 | krheinwald | 3 | V0.71k K. Rheinwald |
4 | |||
5 | - J16/17 wird auf DebugOut.Analog[24/25] gemappt |
||
6 | - Downgrade auf AVR GCC 3.4.6 (s. Forumspost Info wg. Performanceeinbruch GCC 4.x) |
||
7 | - Downgrade auf AVR GCC 3.4.6 (s. Forumspost Info wg. Performanceeinbruch GCC 4.x) |
||
8 | - SenderOkay wird aus DSL-Empfangsstärke (RSSI) berechnet |
||
9 | |||
1163 | krheinwald | 10 | V0.71j K. Rheinwald |
11 | |||
12 | - PWM für J16/17 funktioniert nun auch, wenn J16/17-Timing im Output-Tab auf Poti gesetzt ist |
||
13 | - Bugfix der Immer an/Gier/Motor-Steuerung von J16/17 |
||
14 | - Inlining einiger Funktionen |
||
15 | |||
1152 | grottenfli | 16 | V0.71i T. Jachmann / S. Engelke / K. Rheinwald |
17 | |||
18 | - 50Hz PWM für J16/17 (User Parameter 5 - J16, User Parameter 6 - J17) |
||
19 | (10 Stufen 0-100%, Mögliche Werte:0-250, 25x=PotiX, Werte werden durch 23 geteilt: |
||
20 | 0-22 = 0, 23-25=1, ..., 215-229=9, >230 = 10) |
||
21 | |||
22 | - Timing von J16/17 von 10 auf 20ms verdoppelt -> Timings im MK-Tool müssen halbiert werden |
||
23 | |||
24 | - Die J16/J17-Frequenz kann bei Unterspannungswarnung erhöht werden (User Parameter 7 - Bit 0-1: 0: *1, 1: *2, 2: *3, 3: *4) |
||
25 | - Unterspannungswarnung auch bei ausgeschalteten LED's (User Parameter 7 - Bit 2) |
||
26 | - Die Pegel von J16/J17 lassen sich invertieren (User Parameter 7 - Bit 3: J16, Bit 4: J17) |
||
27 | - Schalten der LED-Ausgänge mit den Motoren (User Parameter 7 - Bit 5) oder |
||
28 | - Schalten der LED-Ausgänge über Gier bei stehenden Motoren (User Parameter 7 - Bit 6) |
||
29 | |||
30 | - Rotation des Nick/Roll-Sticks um 45°, um ohne Hardware-Anpassung in X-Formation zu fliegen (User Parameter 8 - Bit 1) |
||
31 | - Gyros werden beim Einschalten der Motoren mit Stick rechts unten kalibriert (User Parameter 8 - Bit 2) |
||
32 | - ACT-Empfänger kann über DSL angekoppelt werden (Nur 644p, FC 1.3) (User Parameter 8 - Bit 3, erfordert Restart) |
||
33 | - Start der Motoren kann zu Testzwecken unterdrückt werden (User Parameter 8 - Bit 4) |
||
34 | |||
35 | - Einige Warnings bereinigt |
||
36 | - Poti-Offset auf +-125 korrigiert |
||
37 | - Negierung in timer.c von (x+1)%2 auf !x korrigiert |
||
38 | |||
39 | ------- |
||
40 | |||
41 | V0.53 27.04.2007 H.Buss |
||
42 | - erste öffentliche Version |
||
43 | |||
44 | V0.53b 29.04.2007 H.Buss |
||
45 | - der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft |
||
46 | |||
47 | V0.53c 29.04.2007 H.Buss |
||
48 | - es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. |
||
49 | Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke |
||
50 | |||
51 | V0.54 01.05.2007 H.Buss |
||
52 | - die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden |
||
53 | Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt: |
||
54 | 2 3 4 |
||
55 | 1 x 5 |
||
56 | - - - |
||
57 | Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2 usw. |
||
58 | - der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt |
||
59 | |||
60 | V0.55 14.05.2007 H.Buss |
||
61 | - es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden |
||
62 | |||
63 | V0.56 14.05.2007 H.Buss |
||
64 | - es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren |
||
65 | - Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen |
||
66 | |||
67 | V0.57 24.05.2007 H.Buss |
||
68 | - Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden |
||
69 | - Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat |
||
70 | - Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung |
||
71 | - Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen |
||
72 | - Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt |
||
73 | - Man kann den Parametersätzen einen Namen geben |
||
74 | - Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert |
||
75 | |||
76 | V0.58 30.05.2007 H.Buss |
||
77 | - Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist |
||
78 | |||
79 | V0.60 17.08.2007 H.Buss |
||
80 | - "Schwindel-Bug" behoben |
||
81 | - Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft |
||
82 | - Poti4 zugefügt |
||
83 | - Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet |
||
84 | - Kamera-Servo (an J7) |
||
85 | - Die Settings müssen überschrieben werden |
||
86 | |||
87 | V0.61 - V0.63 H.Buss 27.09.2007 |
||
88 | - Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt |
||
89 | - ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt |
||
90 | - Analog.c: Aktuell_ax korrigiert |
||
91 | - auf 32 Debug-Kanäle erweitert |
||
92 | - Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar |
||
93 | - leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift |
||
94 | - die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein |
||
95 | - die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird |
||
96 | - die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an |
||
97 | - Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders |
||
98 | - der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen |
||
99 | - I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an |
||
100 | - Sticksignale werden präziser ausgewertet |
||
101 | - Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen |
||
102 | - Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden |
||
103 | - Die Settings werden auf Default zurückgesetzt |
||
104 | - am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden |
||
105 | 1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren |
||
106 | 2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall |
||
107 | 3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku |
||
108 | 4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört |
||
109 | |||
110 | V0.64 H.Buss 30.09.2007 |
||
111 | - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt |
||
112 | |||
113 | V0.65a H.Buss 15.10.2007 |
||
114 | - Integral im Mischer wieder integriert |
||
115 | - Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100 |
||
116 | - ACC/Gyro Abgleich auch bei HH |
||
117 | |||
118 | V0.66a H.Buss 3.11.2007 |
||
119 | - Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt |
||
120 | - Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing |
||
121 | - Looping-Stick-Hysterese eingebaut |
||
122 | - Looping-180°-Umschlag einstellbar |
||
123 | - Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll |
||
124 | - Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert |
||
125 | - zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage |
||
126 | - Gyrodriftkompensation überarbeitet |
||
127 | - Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben |
||
128 | - Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt |
||
129 | |||
130 | V0.67a H.Buss 16.11.2007 |
||
131 | - der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode) |
||
132 | - Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus |
||
133 | - Feinabstimmung |
||
134 | - Beim HH-Modus gab es noch Bugs |
||
135 | |||
136 | V0.67e H.Buss 29.11.2007 |
||
137 | - Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt |
||
138 | - Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen |
||
139 | - Kompatibilität zum Koptertool erhöht |
||
140 | |||
141 | V0.67f H.Buss 04.12.2007 |
||
142 | - Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional |
||
143 | - Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv |
||
144 | - Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts) |
||
145 | |||
146 | V0.68a I.Busker 28.12.2007 |
||
147 | - SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen |
||
148 | SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden |
||
149 | |||
150 | V0.68c H.Buss 05.01.2008 |
||
151 | - Stickauswertung verbessert -> träger und präziser |
||
152 | - Alle Settings angepasst |
||
153 | |||
154 | V0.69e H.Buss 05.05.2008 |
||
155 | - kleinere Bugs beseitigt |
||
156 | - Schneller Sinkflug jetzt möglich |
||
157 | - Min- und Maxgas in den Settings geändert |
||
158 | - Lagewinkel wird jetzt in 0,1 Grad an Kompass und Navi gesendet |
||
159 | - Kalibrierung für MK3Mag -> Nick unten beim Kalibrieren |
||
160 | - Kompassroutine um den Ersatzkompass (Gyro unterstützt Kompasswert) erweitert |
||
161 | |||
162 | V0.69h H.Buss 21.05.2008 |
||
163 | - STICK_GAIN = 4 eingeführt. Das erhöht die Auflösung der Sollwerte. Stick_P und Stick_I müssen nun um Faktor 4 erhöht werden |
||
164 | - SenderOkay auch an das Naviboard übertragen |
||
165 | - Bessere Parameter bei Senderausfall |
||
166 | |||
167 | V0.69j H.Buss 30.05.2008 |
||
168 | - Höhere Präzision der Achsenkopplung |
||
169 | |||
170 | V0.69k H.Buss 31.05.2008 |
||
171 | - Bug in SPI.C behoben |
||
172 | - in 0.69h war ein Bug, der zu ungewollten Loopings führen konnte |
||
173 | |||
174 | V0.69L H.Buss 14.06.2008 |
||
175 | - feinere Cam-Servo-Auflösung |
||
176 | |||
177 | V0.70a H.Buss 01.07.2008 |
||
178 | - Unterstützung der V1.3-Hardware mit automatischem Hardware-Gyro-Abgleich |
||
179 | |||
180 | V0.70b H.Buss 14.07.2008 |
||
181 | - flexible Einstellungsmöglichkeit von J16 und J17 (Transistorausgänge) |
||
182 | - eigene Parameter für GPS-Naviboard |
||
183 | - eigener Parameter für ExternalControl (war vorher UserParameter1 bzw. 8) |
||
184 | - neue Parameter im EEPROM-Datensatz: J16Bitmask, J16Timing, ExternalControl, Navi... |
||
185 | - MikroKopterFlags eingeführt, damit das Navi den Status des MKs kennt |
||
186 | - KopterTool-Kompatibilität auf 8 erhöht |
||
187 | |||
188 | V0.70c H.Buss 30.07.2008 |
||
189 | - Parameter der Datenfusion leicht modifiziert |
||
190 | - EEPROM-Parameter für Looping-Umschlag angepasst (von 100 auf 85) |
||
191 | - MaxStick wird auf 100 begrenzt |
||
192 | |||
193 | V0.70d H.Buss 02.08.2008 |
||
194 | - Transistorausgänge: das oberste Bit der Blinkmaske (im KopterTool linkes Bit) gibt nun den Zustand des Ausgangs im Schalterbetrieb an |
||
195 | |||
196 | 0.71b: H.Buss 19.10.2008 |
||
197 | Kommunikation zum Navi erweitert: |
||
198 | - Beeptime jetzt 32Bit |
||
199 | - Datenfusion und Driftkopensation wird durch NaviBoard unterstützt |
||
200 | |||
201 | 0.71c: H.Buss 20.10.2008 |
||
202 | - LoopConfig heisst jetzt BitConfig |
||
203 | - 3-Fach-Schalter für Höhensteuerung möglich -> kann man mit GPS-Schalter zusammenlegen |
||
204 | - bei den Settings wurde Setting[0] mit abgespeichert, welches es nicht gab. |
||
205 | - in Zukunft werden bei neuen EEPROM-Settings die Kanäle von Setting 1 übernommen |
||
206 | - Variablen NaviWindCorrection, NaviSpeedCompensation, NaviOperatingRadius eingeführt |
||
207 | |||
208 | 0.71f: H.Buss 15.11.2008 |
||
209 | - Ausschalten der Höhenregelung per Schalter um 0,3 sek verzögert |
||
210 | - bei der seriellen Übertragung hat die FC jetzt als SlaveAdresse die 1 |
||
211 | - VersionInfo.NaviKompatibel eingeführt |
||
212 | - wenn manuell gegiert wird, wird der GyroKompass-Wert auf den Kompasswert gesetzt |
||
213 | - Luftdruckwert wird an das Navi übertragen |
||
214 | - Der Baro-Offset wird jetzt nachgeführt, um den Messbereich zu erweitern. Geht nur bei Höhenregler mit Schalter |
||
215 | - Debugdaten können jetzt mit 'f' gepollt werden |
||
216 | |||
217 | 0.71g: Gregor 09.12.2008 |
||
218 | - Kommunikation überarbeitet |
||
219 | Infos hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/SerialCommands |
||
220 | |||
221 | 0.71h: H.Buss 15.12.2008 - Freigegebene Version |
||
222 | - NaviAngleLimitation als Parameter zum Navi implementiert |
||
223 | - Antwort auf CMD: 't' entfernt |
||
224 | |||
225 |