Details | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
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2751 | - | 1 | |
2 | ------- |
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3 | V0.53 27.04.2007 H.Buss |
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4 | - erste öffentliche Version |
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5 | |||
6 | V0.53b 29.04.2007 H.Buss |
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7 | - der FAKTOR_I war versehentlich auf Null, dann liegt der MikroKopter nicht so hart in der Luft |
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8 | |||
9 | V0.53c 29.04.2007 H.Buss |
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10 | - es gib ein Menü, in dem die Werte der Kanäle nach Nick, Roll, Gas,... sortiert sind. |
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11 | Die angezeigten Werte waren nicht die Werte der Funke |
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12 | |||
13 | V0.54 01.05.2007 H.Buss |
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14 | - die Paramtersätze können jetzt vor dem Start ausgewählt werden |
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15 | Dazu wird beim Kalibrieren der Messwerte (Gashebel oben links) der Nick-Rollhebel abgefragt: |
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16 | 2 3 4 |
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17 | 1 x 5 |
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18 | - - - |
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19 | Bedeutet: Nick-Rollhebel Links Mitte = Setting:1 Links Oben = Setting:2 usw. |
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20 | - der Faktor_I für den Hauptregler ist hinzugekommen. Im Heading-Hold-Modus sollte er vergössert werden, was Stabilität bringt |
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21 | |||
22 | V0.55 14.05.2007 H.Buss |
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23 | - es können nun Servos an J3,J4,J5 mit den Kanälen 5-7 gesteuert werden |
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24 | |||
25 | V0.56 14.05.2007 H.Buss |
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26 | - es gab Probleme mit Funken, die mehr als 8 Kanäle haben, wenn mehrere Kanäle dann auf Null waren |
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27 | - Funken, die nicht bis +-120 aussteuern können, sollten jetzt auch gehen |
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28 | |||
29 | V0.57 24.05.2007 H.Buss |
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30 | - Der Höhenregler kann nun auch mittels Schalter bedient werden |
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31 | - Bug im Gier-Algorithmus behoben; Schnelles Gieren fürhrte dazu, dass der MK zu weit gedreht hat |
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32 | - Kompass-Einfluss dämpfen bei Neigung |
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33 | - Man kann zwischen Kompass FIX (Richtung beim Kalibrieren) und Variabel (einstellbar per Gier) wählen |
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34 | - Der Motortest vom Kopter-Tool geht jetzt |
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35 | - Man kann den Parametersätzen einen Namen geben |
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36 | - Das Kamerasetting ist unter Setting 2 defaultmässig integriert |
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37 | |||
38 | V0.58 30.05.2007 H.Buss |
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39 | - Der Höhenregler-Algorithmus wird nun umgangen, wenn der Höhenreglerschalter aus ist |
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40 | |||
41 | V0.60 17.08.2007 H.Buss |
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42 | - "Schwindel-Bug" behoben |
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43 | - Die Poti-Werte werden jetzt auf Unterlauf (<0) überprüft |
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44 | - Poti4 zugefügt |
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45 | - Es werden jetzt 8 Kanäle ausgewertet |
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46 | - Kamera-Servo (an J7) |
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47 | - Die Settings müssen überschrieben werden |
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48 | |||
49 | V0.61 - V0.63 H.Buss 27.09.2007 |
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50 | - Poti 4 und Kanal 8 werden im Menü angezeigt |
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51 | - ein paar Kleinigkeiten bei den DefaultKonstanten2 bereinigt |
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52 | - Analog.c: Aktuell_ax korrigiert |
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53 | - auf 32 Debug-Kanäle erweitert |
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54 | - Loopings sind jetzt möglich und einzeln im KopterTool freischaltbar |
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55 | - leichte Anpassungen im Gier - Geschwindigkeit und Drift |
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56 | - die Hardwareversion V1.1 wird erkannt und das Programm stellt sich auf die geänderte Gyroverstärkung und die geänderten Portpins ein |
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57 | - die Software startet nach dem Einschalten schneller, weil der Luftdruckoffset schneller gefunden wird |
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58 | - die PPM-Ausgänge liegen wieder an den Pins an |
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59 | - Details an der Sensordatenverarbeitung -> es fliegt sich geringfügig anders |
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60 | - der MK ist bei wenig Gas nicht mehr so giftig -> soll das Landen vereinfachen |
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61 | - I2C-Bus läuft jetzt sicher nach einer Störung wieder an |
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62 | - Sticksignale werden präziser ausgewertet |
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63 | - Stick-Kanäle werden ans Kopter-Tool übertragen |
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64 | - Es muss die Version V1.47 des Kopter-Tool verwendet werden |
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65 | - Die Settings werden auf Default zurückgesetzt |
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66 | - am Piepen kann man die Fehlerart unterscheiden |
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67 | 1. einzelnes Piepen beim Einschalten und Kalibrieren |
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68 | 2. langsames Intervall mindestens 1 Sek -> Empfangsausfall |
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69 | 3. schnelleres Intervall mindestens 1 Sek -> Akku |
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70 | 4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört |
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71 | |||
72 | V0.64 H.Buss 30.09.2007 |
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73 | - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt |
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74 | |||
75 | V0.65a H.Buss 15.10.2007 |
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76 | - Integral im Mischer wieder integriert |
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77 | - Feinabstimmung im ACC/Gyro Abgleich -> 1/32 & 100 |
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78 | - ACC/Gyro Abgleich auch bei HH |
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79 | |||
80 | V0.66a H.Buss 3.11.2007 |
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81 | - Messwertverarbeitung aus dem Analog-Interrupt entfernt |
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82 | - Analogmessung hängt jetzt am FC-Timing |
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83 | - Looping-Stick-Hysterese eingebaut |
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84 | - Looping-180°-Umschlag einstellbar |
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85 | - Achsenkopplung: Gierbewegung verkoppelt Nick und Roll |
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86 | - Lageregelung nach ACC-Sensor verbessert |
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87 | - zusätzlicher I-Anteil in der Lageregelung verbessert die Neutrallage |
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88 | - Gyrodriftkompensation überarbeitet |
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89 | - Bug in der Gier-Stick-Berechnung behoben |
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90 | - Gyro-Messung auf 1kHz beschleunigt |
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91 | |||
92 | V0.67a H.Buss 16.11.2007 |
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93 | - der Hauptregler-I-Anteil wirkt jetzt nur noch auf den Winkel (ausser im HH-Mode) |
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94 | - Gyro-Acc-Abgleich jetzt wieder in jedem Zyklus |
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95 | - Feinabstimmung |
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96 | - Beim HH-Modus gab es noch Bugs |
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97 | |||
98 | V0.67e H.Buss 29.11.2007 |
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99 | - Parameter: Dynamic Stability und Driftfaktor eingeführt |
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100 | - Die Namen der Analogwerte werden jetzt zum Koptertool übertragen |
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101 | - Kompatibilität zum Koptertool erhöht |
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102 | |||
103 | V0.67f H.Buss 04.12.2007 |
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104 | - Das Integral des Hauptreglers wird jetzt linear entladen und nicht mehr proportional |
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105 | - Schub für Gier wird jetzt auf den Gaswert begrenzt, dadurch steigt der MK nicht mehr beim Gieren. Gier ist allerdings nicht mehr so agressiv |
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106 | - Die ACC-Nullwerte können jetzt dauerhaft im EEPROM gespeichert werden (Stick:Vollgas und Gier rechts) |
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107 | |||
108 | V0.68a I.Busker 28.12.2007 |
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109 | - SPI.c & SPI.h ins Projekt aufgenommen |
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110 | SPI-Kommuikation kann in SPI.h aktiviert/deaktivert werden |
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111 | |||
112 | V0.68c H.Buss 05.01.2008 |
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113 | - Stickauswertung verbessert -> träger und präziser |
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114 | - Alle Settings angepasst |
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115 | |||
116 | V0.69e H.Buss 05.05.2008 |
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117 | - kleinere Bugs beseitigt |
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118 | - Schneller Sinkflug jetzt möglich |
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119 | - Min- und Maxgas in den Settings geändert |
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120 | - Lagewinkel wird jetzt in 0,1 Grad an Kompass und Navi gesendet |
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121 | - Kalibrierung für MK3Mag -> Nick unten beim Kalibrieren |
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122 | - Kompassroutine um den Ersatzkompass (Gyro unterstützt Kompasswert) erweitert |
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123 | |||
124 | V0.69h H.Buss 21.05.2008 |
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125 | - STICK_GAIN = 4 eingeführt. Das erhöht die Auflösung der Sollwerte. Stick_P und Stick_I müssen nun um Faktor 4 erhöht werden |
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126 | - SenderOkay auch an das Naviboard übertragen |
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127 | - Bessere Parameter bei Senderausfall |
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128 | |||
129 | V0.69j H.Buss 30.05.2008 |
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130 | - Höhere Präzision der Achsenkopplung |
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131 | |||
132 | V0.69k H.Buss 31.05.2008 |
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133 | - Bug in SPI.C behoben |
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134 | - in 0.69h war ein Bug, der zu ungewollten Loopings führen konnte |
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135 | |||
136 | V0.69L H.Buss 14.06.2008 |
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137 | - feinere Cam-Servo-Auflösung |
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138 | |||
139 | V0.70a H.Buss 01.07.2008 |
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140 | - Unterstützung der V1.3-Hardware mit automatischem Hardware-Gyro-Abgleich |
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141 | |||
142 | V0.70b H.Buss 14.07.2008 |
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143 | - flexible Einstellungsmöglichkeit von J16 und J17 (Transistorausgänge) |
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144 | - eigene Parameter für GPS-Naviboard |
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145 | - eigener Parameter für ExternalControl (war vorher UserParameter1 bzw. 8) |
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146 | - neue Parameter im EEPROM-Datensatz: J16Bitmask, J16Timing, ExternalControl, Navi... |
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147 | - MikroKopterFlags eingeführt, damit das Navi den Status des MKs kennt |
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148 | - KopterTool-Kompatibilität auf 8 erhöht |
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149 | |||
150 | V0.70c H.Buss 30.07.2008 |
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151 | - Parameter der Datenfusion leicht modifiziert |
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152 | - EEPROM-Parameter für Looping-Umschlag angepasst (von 100 auf 85) |
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153 | - MaxStick wird auf 100 begrenzt |
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154 | |||
155 | V0.70d H.Buss 02.08.2008 |
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156 | - Transistorausgänge: das oberste Bit der Blinkmaske (im KopterTool linkes Bit) gibt nun den Zustand des Ausgangs im Schalterbetrieb an |
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157 | |||
158 | 0.71b: H.Buss 19.10.2008 |
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159 | Kommunikation zum Navi erweitert: |
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160 | - Beeptime jetzt 32Bit |
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161 | - Datenfusion und Driftkopensation wird durch NaviBoard unterstützt |
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162 | |||
163 | 0.71c: H.Buss 20.10.2008 |
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164 | - LoopConfig heisst jetzt BitConfig |
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165 | - 3-Fach-Schalter für Höhensteuerung möglich -> kann man mit GPS-Schalter zusammenlegen |
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166 | - bei den Settings wurde Setting[0] mit abgespeichert, welches es nicht gab. |
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167 | - in Zukunft werden bei neuen EEPROM-Settings die Kanäle von Setting 1 übernommen |
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168 | - Variablen NaviWindCorrection, NaviSpeedCompensation, NaviOperatingRadius eingeführt |
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169 | |||
170 | 0.71f: H.Buss 15.11.2008 |
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171 | - Ausschalten der Höhenregelung per Schalter um 0,3 sek verzögert |
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172 | - bei der seriellen Übertragung hat die FC jetzt als SlaveAdresse die 1 |
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173 | - VersionInfo.NaviKompatibel eingeführt |
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174 | - wenn manuell gegiert wird, wird der GyroKompass-Wert auf den Kompasswert gesetzt |
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175 | - Luftdruckwert wird an das Navi übertragen |
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176 | - Der Baro-Offset wird jetzt nachgeführt, um den Messbereich zu erweitern. Geht nur bei Höhenregler mit Schalter |
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177 | - Debugdaten können jetzt mit 'f' gepollt werden |
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178 | |||
179 | 0.71g: Gregor 09.12.2008 |
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180 | - Kommunikation überarbeitet |
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181 | Infos hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/SerialCommands |
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182 | |||
183 | 0.71h: H.Buss 15.12.2008 |
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184 | - Freigegebene Version |
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185 | - NaviAngleLimitation als Parameter zum Navi implementiert |
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186 | - Antwort auf CMD: 't' entfernt |
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187 | |||
188 | 0.72d: H.Buss 22.01.2009 |
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189 | - OCTO als Compilerschalter |
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190 | - Unterstützung der FC 2.0 (ME) |
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191 | - GYRO_D eingeführt |
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192 | - Achsenkopplung jetzt auch auf Nick/Roll-Bewegung |
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193 | |||
194 | 0.72e: H.Buss 27.01.2009 |
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195 | - die 0.72d hatte kein Integral im Gier |
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196 | - Parameter eingeführt: |
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197 | EE_Parameter.NaviGpsPLimit |
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198 | EE_Parameter.NaviGpsILimit |
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199 | EE_Parameter.NaviGpsDLimit |
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200 | EE_Parameter.NaviPH_LoginTime |
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201 | EE_Parameter.AchsKopplung2 |
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202 | EE_Parameter.CouplingYawCorrection |
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203 | |||
204 | 0.72f: H.Buss 28.01.2009 |
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205 | - Bug im Ersatzkompass entfernt |
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206 | |||
207 | 0.72h: H.Buss 05.02.2009 |
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208 | - Algorithmen beschleunigt -> Floats durch Fixkomma ersetzt |
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209 | - Achsentkopplung weiter verbessert |
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210 | - Nick- und Roll im Octo-Mischer auf jeweils vier Motoren aufgeteilt |
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211 | |||
212 | 0.72i: H.Buss 07.02.2009 |
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213 | - Abtastrate von 1kHz auf 2kHz erhöht |
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214 | |||
215 | 0.72j: H.Buss 09.02.2009 |
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216 | - neue Implementierung der Servoausgänge |
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217 | |||
218 | 0.72k: H.Buss 10.02.2009 |
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219 | - Abtastrate auf 5kHz erhöht |
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220 | |||
221 | 0.72L: H.Buss 13.02.2009 |
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222 | - Signalfilterung überarbeitet |
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223 | - OCTO2 implementiert |
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224 | |||
225 | 0.72M: H.Buss 13.02.2009 |
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226 | - Code Cleanup |
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227 | |||
228 | 0.72o: H.Buss 24.02.2009 |
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229 | - Abtastrate auf 2kHz |
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230 | - HW-Version an Navi |
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231 | - neuer Datensatz 'c' -> Lagedaten für 3D-Grafik |
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232 | - Auswerteroutine für Spectrum-Satteliten implementiert |
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233 | - Kanalsettings werden beim Parameterreset nicht mehr gelöscht |
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234 | - die Driftkompensation wird jetzt feiner aufgelöst --> EE_Parameter.Driftkomp muss mal 8 genommen werden |
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235 | - die Integrale und ACC-Werte werden jetzt im Scope in ca. 0,1° angezeigt (wie beim NaviBrd) |
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236 | |||
237 | 0.72p: H.Buss 01.03.2009 |
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238 | - Octo3 erstellt |
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239 | - Analogwerte umbenannt |
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240 | |||
241 | 0.73a-d: H.Buss 05.04.2009 |
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242 | - MixerTabelle implementiert |
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243 | - I2C-Bus auf bis zu 12 Motoren erweitert |
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244 | - die Busfehler der BL-Regler werden im Menü angezeigt |
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245 | - Revision der MixerTabelle eingeführt |
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246 | - MixerTabelle wird bei Parameterreset neu initialisiert |
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247 | - Motortest auf [12] erweitert |
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248 | - Motorschalter nicht mehr 3-Stufig |
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249 | |||
250 | 0.74a |
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251 | - Datenfusion im Flug auch, wenn ACC-Z < 512 |
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252 | - Wert für die Luftdruck-Messbereichserweiterung abgefangen |
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253 | |||
254 | 0.74d |
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255 | - Die Driftkompensation ist jetzt dreistufig -> 0,5% pro sekunde zusätzlich eingeführts |
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256 | |||
257 | 0.75a G.Stobrawa 22.5.2009 |
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258 | - Extern Control also received from NC via SPI |
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259 | |||
260 | 0.75b H.Buss 27.05.2009 |
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261 | - Spektrum-Singale schalten den PPM-Eingang aus |
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262 | - max. 2 Sekunden nach dem Start auf die BL-Regler warten |
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263 | - Automatische Zellenerkennung, wenn Spannungswarnung < 5,0V |
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264 | - Bei automatischer Zellenerkennung piept es je nach Zellenzahl |
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265 | - EE_DATENREVISION auf 76 erhöht |
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266 | - Servo: |
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267 | - Roll-Servo für FC ME implementiert |
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268 | - Update-Cmd stoppt Servos |
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269 | - Servos werden erst nach dem ersten Kalibrieren aktiviert |
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270 | |||
271 | 0.75c G.Stobrawa 25.7.2009 |
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272 | - Übertragung der Servo-Settings zur NC |
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273 | - RSSI wird an NC gesendet, derzeit wird der Wert nicht gesetzt |
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274 | - Bugfix Messbereichsumschaltung des Luftdrucksensors springt |
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275 | - Auflösung des Luftdrucks nun bis auf 1 cm (5mal feiner) zur genaueren Berechnung des D-Anteils |
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276 | - Unterstützung von Warnings-Bitmasks für die J16, J17-Outputs bei Unterspannung |
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277 | - Unterspannung für einzelne Zelle´n von 3.2V auf 3.3V angehoben (9.6V --> 9.9V für 3S) |
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278 | |||
279 | 0.75d H.Buss 13.8.2009 |
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280 | - RC-Routine: Empfangsausfall soll sicherer erkannt werden |
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281 | - Zellenerkennung nun auch beim Speichern der Settings |
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282 | - Warnungs-Blinkmaske auch bei Empfangsausfall |
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283 | |||
284 | 0.75e H.Buss 18.8.2009 |
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285 | - LED-Blinken kann an die Motoren gekoppelt werden |
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286 | - Feinabstimmung des Höhenreglers |
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287 | |||
288 | 0.75f H.Buss 27.8.2009 |
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289 | - D-Anteil des Höhenreglers jetzt mit Quadratischer Komponente |
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290 | - Lagewinkel wirkt jetzt mit 1/Cos(x) mit in den Höhenregler |
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291 | - leichte Modifikation der RC-Empfangroutine |
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292 | |||
293 | 0.75g H.Buss 31.08.2009 |
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294 | - die Akkuspannung geht jetzt antiproportional ins Gas ein |
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295 | |||
296 | 0.75h H.Buss 3.09.2009 |
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297 | - im Höhenregler werden jetzt die Stellwerte begrenzt --> max +- 16% vom geschätzten Schwebegas |
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298 | |||
299 | 0.75i H.Buss 7.09.2009 |
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300 | - GpsZ vom Navi zur FC für den Höhenregler |
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301 | - "hoovergas-Variation" als Parameter |
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302 | - Kompatibilität zu NC und PC erhöht |
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303 | |||
304 | 0.75j H.Buss 17.09.2009 |
||
305 | - Laufzeitzähler eingebaut |
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306 | |||
307 | 0.75k H.Buss 22.09.2009 |
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308 | - zweite Variante (Gregor) der Höhenregelung implementiert |
||
309 | - umschaltbare RC-Routine |
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310 | |||
311 | 0.75L H.Buss 23.09.2009 |
||
312 | - SollHoehe und Gas geht nun auch an die NC |
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313 | |||
314 | 0.75M H.Buss 29.09.2009 |
||
315 | - Spektrum-Timing wird nun überwacht |
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316 | - die FC kann nun stand-Alone als Kamera-Stabilizer eingesetzt werden, weil die Servos aktiviert werden, wenn I2C fehlt |
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317 | |||
318 | 0.75N H.Buss 29.09.2009 |
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319 | - Hoover-Stickpunkt wird bei aktivem Höhenregler nicht nachgeführt |
||
320 | - Hoover-Stickpunkt kann per Parameter fest eingestellt werden |
||
321 | - Baro-Messbereichserweiterung auch bei aktiviertem Höhenregler |
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322 | - Gyro_Gier_P und Gyro_Gier_I eingeführt |
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323 | - I2C_fehler-Zähler jetzt in den Analogdaten |
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324 | |||
325 | 0.75o H.Buss 01.10.2009 |
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326 | - der Höhenregler wird jetzt nur alle 10ms bearbeitet |
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327 | - Baro-Messbereichserweiterung auch bei Poti als Sollwert |
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328 | |||
329 | 0.76d H.Buss 10.10.2009 |
||
330 | - bei aktiver Messbereichserweiterung wird die aktuelle Höhe übernommen |
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331 | |||
332 | 0.76e H.Buss 27.10.2009 |
||
333 | - es werden beim Start einmal alle BL-Regler angesprochen, damit BL-Regler#8 auch einen Selbsttest macht |
||
334 | - S3D-ACT-Summensignal als Compilerschalter |
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335 | |||
336 | 0.76f H.Buss 05.11.2009 |
||
337 | - untere Spannungsgrenze der Unterspannungswarnung (9,3V) entfernt |
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338 | |||
339 | 0.76g H.Buss 10.11.2009 |
||
340 | - Casting-Fehler in der Gas-Berechnung |
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341 | |||
342 | 0.77a H.Buss 11.11.2009 |
||
343 | - Erweiterung auf 12 Kanäle |
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344 | - Bei Koptertool-Kanalabfrage kein Empfangsausfall-Piepsen |
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345 | - serielle Kanalerweiterung eingebaut -> PPM_in auf 25 erweitert |
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346 | - Servos3-5 einstellbar |
||
347 | - neues Kommando "f" -> schaltet auf anderen Parametersatz um |
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348 | |||
349 | 0.77b H.Buss 09.12.2009 |
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350 | - JetiBox: Menü wird übertragen |
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351 | - neu: FCFlags |= FCFLAG_I2CERR; |
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352 | - LED-Warn-Blinken nun mit festem Timing und abschaltbar |
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353 | |||
354 | 0.77c H.Buss 07.01.2010 |
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355 | - zwei weitere Spektrum-Varianten implementiert |
||
356 | |||
357 | 0.77d H.Buss 25.01.2010 |
||
358 | - Strom-Messung eingebaut |
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359 | |||
360 | 0.78a H.Buss 03.02.2010 |
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361 | - Bugfix: Settingsumschaltung im Flug |
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362 | |||
363 | 0.78b H.Buss |
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364 | - veröffentlichte Version |
||
365 | |||
366 | 0.78c H.Buss + G.Stobrawa 22.2.2010 |
||
367 | - Bewegungsbegrenzung an Servo 3 to 5 der FC 2.0 |
||
368 | - Theoretischer Variablenüberlauf bei Vario-Höhenregler |
||
369 | - Anzeige des "SPI RX communication error" wenn GPS Option nicht aktiv |
||
370 | - LED-Schwellwerte fürs Blinken waren unterschiedlich |
||
371 | |||
372 | 0.78c H.Buss + G.Stobrawa 04.3.2010 |
||
373 | - Code cosmetics |
||
374 | |||
375 | 0.78f H.Buss + I.Busker 23.3.2010 |
||
376 | - Unterstützung für Jeti-Expander |
||
377 | - Begrenzung des Vario-Höhenreglers auf ein 10m-Fenster um Überläufe zu verhindern |
||
378 | - Einführung eines Vario-Zeichens (+/-/ ) auf der Jetibox |
||
379 | - BL-Timeout beim Start erhöht |
||
380 | |||
381 | 0.80a-d H. Buss + G.Stobrawa 20.5.2010 - 22.7.2010 |
||
382 | - Motoren Starten nicht ohne Kalibrierung |
||
383 | - Unterstützung der BL2.0-Regler |
||
384 | - statt 8 nun 10 Bit Auflösung der Lageregekung |
||
385 | - Unterstützung der BL2.0-Regler Konfiguration via MK-Tool |
||
386 | - Parametersätze werden per I2C an die BL-Regler durchgereicht |
||
387 | - "Care-Free" implementiert |
||
388 | - Freie Belegung der "Vorne"-Richtung |
||
389 | - nur wenn Motoren laufen: Beepen, wenn Carefree ohne Navi oder ohne gültigen MK3Mag-Wert |
||
390 | - nur wenn Motoren laufen: Beepen wenn NC plötzlich ausfällt |
||
391 | - #define RECEIVER_SPEKTRUM_EXP eingeführt |
||
392 | - #define SWITCH_LEARNS_CAREFREE eingeführt |
||
393 | - Schwerpunktanzeige in den 3D-Daten |
||
394 | - Checksummen gesicherte Datenablage im EEProm |
||
395 | - Fehlerdiagnose implementiert (Wiki: ErrorCodes) |
||
396 | - ErrorCode aufs Jeti-Display |
||
397 | |||
398 | - JetiMenü: bis acht Temperaturen der BL-Regler |
||
399 | - GPSInfo.Speed im Jeti-Display |
||
400 | - Compass-Richtung nun im Jeti-menü |
||
401 | |||
402 | - diverse Änderungen im Höhenregler |
||
403 | - P wirkt schwächer |
||
404 | - D wirkt stärker |
||
405 | - Anpassung der Höhenregelung auf Level des Hoovergases |
||
406 | - AccZ schneller nachführen |
||
407 | |||
408 | Parameter modifiziert: |
||
409 | - EEPROM-Kompatibilität auf 84 -> Parameter werden resettet |
||
410 | - EE_Parameter.Hoehe_ACC_Wirkung = 0; // war 30 |
||
411 | - EE_Parameter.Hoehe_HoverBand = 8; // war 5 |
||
412 | - Notgas = 45 |
||
413 | - NotgasZeit = 90 |
||
414 | - Beginnersetting: EE_Parameter.DynamicStability = 70; |
||
415 | - Neu: GyroStability = 6 |
||
416 | - GPS-Login-Time auf 2 reduziert |
||
417 | |||
418 | 0.80e H.Buss 02.08.2010 |
||
419 | - MK3Mag ohne NC ging nicht |
||
420 | |||
421 | 0.80f H.Buss 04.08.2010 |
||
422 | - Beim Höhenregler "Deckel" wird das Gas wieder wie in der alten Version behandelt und der D-Anteil auf das alte Verhalten (um Faktor 8) reduziert |
||
423 | |||
424 | 0.80g H.Buss 11.08.2010 |
||
425 | - erweitetern Messbereich für Luftdruck bei der FC2.1 aktiviert |
||
426 | |||
427 | 0.80h H.Buss 30.08.2010 |
||
428 | - bei I2C-Fehlern wurden die Counter zurück gesetzt und für einige ms die Interrupts angehalten - das ist jetzt behoben |
||
429 | - Nur I2C-Daten senden, wenn das alte Paket komplett raus ist |
||
430 | |||
431 | 0.82a H.Buss 08.11.2010 |
||
432 | - MotorSafetySwitch - Verriegelt das Ein/Ausschalten |
||
433 | - ServoManualControlSpeed - Verlangsamt das Cam-Servo |
||
434 | - CamOrientation - für verdrehte Kamera-Servos |
||
435 | - Position der Status-Bits verändert |
||
436 | - "Zucken" der Servos bei kurzen Empfangsausfällen behoben |
||
437 | - jeti update command 'j' added |
||
438 | - Poti-Auswertung nach ParameterZuordnung() verschoben -> FC-Code schneller |
||
439 | - Waypont-Events z.B. zum Triggern der Kamera |
||
440 | - Gyro-Sytbility: Werte bis 16 möglich |
||
441 | |||
442 | 0.82b H.Buss 08.12.2010 |
||
443 | - Unterstützung von 3,3V-Referenzspannung (nur ATMEGA128) |
||
444 | |||
445 | 0.84a H.Buss 21.03.2011 (Release: 30.03.2011) |
||
446 | - nur starten, wenn NC_ErrorCode = 0 |
||
447 | - Beeptime von NC auch beim Kalibrieren durchlassen |
||
448 | - Varible "JetiBeep" eingeführt |
||
449 | - Kompass-Winkelvorgabe von NaviControl -> POI |
||
450 | - Piepen beim Umschalten von CareFree |
||
451 | - Compass-Routinen überarbeitet |
||
452 | - Dafaultvalues Servo-Min/MAx an MKDS18 angepasst |
||
453 | - Defaultreceiver ist RECEIVER_JETI |
||
454 | - GPS-Operation-Radius per default auf 245m bzw. 100% |
||
455 | - Höhenvorgabe im Vario-Mode durch Waypoints |
||
456 | - bei laufenden Motoren keine neuen Settings annehmen |
||
457 | - immer einmal Carefree Beepen nach dem Kalibrieren |
||
458 | - Kanaloffset für Potis von 110 auf 127 erhöht, damit es gleich ist mit allen anderen Kanälen |
||
459 | - POI-Richtung (Soll-Himmelsrichtung) bezieht sich auf den Kamera-Winkel |
||
460 | |||
461 | 0.86a H.Buss 13.09.2011 |
||
462 | - Variable "JetiBeep" wird gelöscht, wenn an den Empfänger gesendet wurde |
||
463 | - wenn GPS deaktiviert ist, keinen Fehler bringen, wenn GPS fehlt. Auch dann nicht piepsen |
||
464 | - GPS-Sollwertverschiebung |
||
465 | - Empfangs-Piepen unterdrücken -> einstellbar |
||
466 | - MotorSmooth einstellbar |
||
467 | - Höhenregler: keine 'harte' IstWert-Übernahme bei Bewegen des Sticks in die Hoover-Position |
||
468 | - Coming Home mit Höhenvorgabe |
||
469 | - Coming Home als Failsafe |
||
470 | - Einführung des GPS-Characters (- / W H D P) |
||
471 | - Klartext bei den Jeti-Fehlermeldungen |
||
472 | - Jeti-Beep "3*kurz" bei NC-Errors |
||
473 | - Jeti-LCD-Aufruf nur noch alle 300ms, weil die Werte zu unruhig waren |
||
474 | - Mixer-Settings werden nicht gelöscht, wenn sich die Parameter-Revision ändert |
||
475 | - GPS-Angle limit von 100 auf 140 |
||
476 | - GPS-I-Limit von 75 auf 85 |
||
477 | - GAS-Offset von 120 auf 127 erhöht, damit es für alle Kanäle gleich ist |
||
478 | - EE_Parameter.Hoehe_StickNeutralPoint auf Werte zwischen 80 und 180 begrenzt |
||
479 | - PPM_Neutral eingeführt, um den Offset bei HoTT auszugleichen; |
||
480 | - LED_Update() nun nur noch alle 20ms, weil die schnellste Ausgabe (bei Potivorgabe) ohnehin nur 40ms sind |
||
481 | - Jeti & HoTT: Nur beim Fehler auch JetiBeep, wenn die Motoren laufen -> sonst nervt das bei der Fehlerbehebung (Compass-Kalibrieren usw.) |
||
482 | - Error-Text auch im virtuellen Display des Koptertools |
||
483 | - virtuelles LCD-Menü: |
||
484 | - "ExternControl" aus Platzgründen aus dem virtuellen LCD-Menü entfernt. |
||
485 | - keine BL-Temperaturen und I2C-Fehler anzeigen, wenn die BL-Regler nicht verwendet werden |
||
486 | - nach dem Gieren nicht den Ersatzkompass auf den Kompasswert stellen, die Umschaltung war zu hart |
||
487 | - ACC Correction eingeführt |
||
488 | - I2C Fehler kamen nicht bei der NC an, weil die zu kurz waren - jetzt meldet die NC die Fehler mind. 8 Sekunden |
||
489 | - Fehlermeldungen stehen jetzt mind. so lange an, bis sie an die Nc ge sendet wurden |
||
490 | - neue Fehlermeldungen: |
||
491 | "No NC communicat", // 9 |
||
492 | "GPS Fix lost ", // 21 |
||
493 | "Magnet Error ", // 22 |
||
494 | "Motor restart ", // 23 |
||
495 | "BL Limitation " // 24 |
||
496 | - LED: Schaltfläche "nur bei Motor start" bei beiden getrennt |
||
497 | - Ausbau der HoTT-Telemetrie |
||
498 | - Variable "KompassRichtung" entfernt |
||
499 | - ErsatzKompassInGrad sinvoll genutzt |
||
500 | - HoTT-Update per Uart-Durchschleifen |
||
501 | - AltitudeSetpointTrimming eingeführt |
||
502 | - Vario-Anzeige für HoTT |
||
503 | - Verhindern eines Überlaufs im Vario |
||
504 | - echter Varioton auch ohne Vario-Höhenregler |
||
505 | - Flugminuten laufen jetzt bei (FC_StatusFlags & FC_STATUS_FLY) los, weil sonst die Zeit zur NC verschieden war |
||
506 | - KompassFusion wird jetzt getrennt von der NC berechnet |
||
507 | - Sport-Setting entfernt und ein "Easy-Setting" eingeführt (leicht reduzierte Sticks); "Beginner" ist jetzt "Normal" |
||
508 | - MagnetError kann man in der Startphase ignorieren |
||
509 | - BL-Temperaturen, I2C-Fehler und BL-MaxPWM zum Loggen an NC |
||
510 | - Einzelströme nun auch bei HoTT angezeigt |
||
511 | |||
512 | 0.86b H.Buss 20.09.2011 |
||
513 | - Höhenbegrenzung bewirkt nur, dass im Vario-Mode der Sollwert nicht weiter nach oben geschoben werden kann |
||
514 | - grüne LED ging aus - gefixt |
||
515 | - K1-K8 wurden im LCD mit 0-7 bezeichnet |
||
516 | |||
517 | 0.86c H.Buss 22.09.2011 |
||
518 | - Neue Anzeige: Magnetfeld und Inklination bei HoTT und Jeti |
||
519 | - Neuer SPI-Block 'SPI_MISC' |
||
520 | - Kompass-Fusions-Dämpfung bei Neigung leicht verringert |
||
521 | - '.' im Vario-Höhenregler |
||
522 | |||
523 | 0.86d H.Buss 26.09.2011 |
||
524 | - Analog.c: Vario Überlauf anders verhinden |
||
525 | - Poti1-6 auch im HoTT-Display |
||
526 | |||
527 | 0.88 H.Buss 12.12.2011 - 26.03.2012 |
||
528 | - Failsafe-Kanal |
||
529 | - Failsafe: 5 Sekunden warten & Höhe ändern (macht die NC) |
||
530 | - Option: Failsafe-Sinkflug xx% Schwebegas |
||
531 | - Stopp der Motoren wenn bei Failsafe ein Motor blockiert |
||
532 | - von 30 auf 60 Sekunden Failsafe-Zeit verlängert |
||
533 | - Höhenwert auf cm kalibriert (zeigte ca. 10% zu viel an) |
||
534 | - Neue Error-Codes: "No SD-Card", "Flying range!" und "Error SD-Logging" |
||
535 | - Wenn die Motoren aus sind, den Luftduckwert langsam nachführen |
||
536 | - das sbus-protokoll implementiert (nur FC2.1) |
||
537 | - Schaltkanal auf Servo-Ausgang |
||
538 | - Filter auf den Ausgängen der Servos |
||
539 | - Option: Failsafe-Sinkflug xx% Schwebegas |
||
540 | - "Max Altitude" als Parameter auf der SD-Karte im Navi -> Beeinflusst "Parameter_MaximumAltitude" (das niedrigste gilt) und es gibt eine Fehlermeldung "ERR:Max Altitude" |
||
541 | - SPI-Protokoll: BL.Status eingefügt und Parameter.GlobalConfig & Parameter.ExtraConfig verschoben |
||
542 | - Senden der Out1 & Out2-Zustände an die NC, damit es in der OSD-Darstellung angezeigt werden kann |
||
543 | - Kompassrichtung neu merken, wenn CF geschaltet wird |
||
544 | - "I" aus dem Hott-Menü entfernt und durch ":" ersetzt, weil das nur auf der mx-20 gut aussah |
||
545 | - Höhenregler-Settings: GPS-Z von 64 auf 20 reduziert |
||
546 | |||
547 | 0.88M H.Buss 15.05.2012 |
||
548 | - HoTT V4 |
||
549 | - Kamera-Servo beim Kalibrieren weiter laufen lassen. |
||
550 | - Error 30: no GPS fix bei Start |
||
551 | - echter MotorSchalter |
||
552 | |||
553 | 0.88n H.Buss 06.07.2012 |
||
554 | - Bugfix: Der letzte angesteuerte Servo-Puls war zu kurz |
||
555 | |||
556 | 0.90 H.Buss 04.03.2013 |
||
557 | - Anzeige WP x/Y in der HoTT-Telemetrie |
||
558 | - Schalter und WP-Event gleichzeitig |
||
559 | - Photo-Auslösung als Entfernungsintervalle |
||
560 | - Jeti + |
||
561 | - Kamera-Neitung als Integral |
||
562 | - RC-Lost am Startpunkt macht kein Failsafe, wenn GAS auf Null für 1,5sek war |
||
563 | - Auswahl:Speak-All nun in der KopterTool-Config |
||
564 | |||
565 | 0.90e H.Buss 04.03.2013 |
||
566 | - Parameter_ServoRollComp jetzt auf Poti /Kompatibilität auf 93 erhöht) |
||
567 | |||
568 | 0.90f (26.04.2013) |
||
569 | - disable Yawing when Gas-Stick is to Zero |
||
570 | - calibration must be within 20° Tilt angle |
||
571 | - Hold I-Parts of the attitude control to zero when the MK is still on the ground |
||
572 | - ACC-Altitude sensor data fusion implemented to the altitude controller (HW-Update from FC2.1 to 2.2 needed) |
||
573 | - MK must be within 20° tilt angle when calibrating sensors |
||
574 | - Parameter Reset, if the HW-Version changes (FC2.1 to 2.2) |
||
575 | |||
576 | 0.90g (29.04.2013) |
||
577 | - No ACC-Z error if the MK is tilted after switching on |
||
578 | - ATMEGA644 (until FC2.0): Sensitive RC-Signal validation removed -> that was only nessecary for old 35MHz receivers |
||
579 | |||
580 | 0.90h (14.05.2013) |
||
581 | - Auto Start and landing for Waypoints |
||
582 | - back to old eeprom-compatiblity to remain compatible to other Tools |
||
583 | - HoTT-Bugfix: no speech while vario tone |
||
584 | - Bugfix: Wrong error speech in JetiEX ("Error calibration") |
||
585 | |||
586 | 0.90j (27.05.2013) |
||
587 | - Changes for better EEPROM-Safety |
||
588 | - variable ActiveParamSet instead of the direct EEPROM-Reading (faster) |
||
589 | - Checking the ACC-Z value in flight and report ACC-Z if out of range |
||
590 | - disable Altitude hold in case of ACC-Z error |
||
591 | |||
592 | 2.00a (after public Beta test 0.91) |
||
593 | - show SW-Version in Hot Display |
||
594 | - GPS-Parameter changed (P = 90->100; I = 90->90; D = 90->120; A = 40) |
||
595 | - Move NICK/Roll Sticks for switching on / off |
||
596 | - Move the Stick > 100 instead > 75 for switch on / off |
||
597 | - Failsafe active if ACC-Upgarde |
||
598 | - AltitudeMode, GPS_Mode & Carefree_Mode are now direct channels instead of Poti-Values (NaviGpsModeChannel,CareFreeChannel,HoeheChannel) |
||
599 | - NC-SPI communication from 25Hz to 41Hz |
||
600 | - MotorTemperature and GPS-Mode-Switch more often to NC |
||
601 | - Auto-Start/Landing |
||
602 | - JetiEX: Name set to 'MK' |
||
603 | - if(CareFree) Parameter_AchsKopplung1 += 30; removed |
||
604 | - StickNeutral setting per default 127 |
||
605 | - UART-Buffer increased from 175 to 220 Bytes |
||
606 | - show name of active parameter set in the HoTT/Jeti display |
||
607 | - fixed in 0.91L: if "ServoRelative" is used, it coud happen that the servo moves a wide range in the first second after the first calibration |
||
608 | - Servo3-5 Limit to 24-255 |
||
609 | - no. of channels increased from 12 to 16 |
||
610 | // 0 -> frei bzw. ACT rssi (or zero if unsigned) |
||
611 | // 1 - 16 -> 1-16 |
||
612 | // 17 - 28 -> 12 Serial channels |
||
613 | // 29 -> WP-Event kanal |
||
614 | // 30 Fix -> -127 |
||
615 | // 31 Fix -> 0 |
||
616 | // 32 Fix -> 128 |
||
617 | |||
618 | 2.00b |
||
619 | - default Camera-Position after calibration changed if Inverted |
||
620 | - some changes in ACC-Altitude hold to reduce climbing in fast foreward fly |
||
621 | - UserParameter1 > 100 disables camera nick control (for BL-Gimbals with self-alignments) |
||
622 | - Beep at motor off (1sek) |
||
623 | |||
624 | 2.00d |
||
625 | - Do not start if MK is moving |
||
626 | - Full Range of altitude measure expansion (3000m flight instead of 950m) |
||
627 | - compensation of the atmospheric altitude error |
||
628 | - Measure the exact influence of the barometric range extender |
||
629 | - Reduce Nick/Roll if Gas is Zero -> avoids MK to turn over during switch-off sequence |
||
630 | - Tell NC to wait at the Waypoint until Out1 Pattern is over |
||
631 | - virtual menu: single BL-Currents (FC2.1) |
||
632 | - per default active: NO_GPSFIX_NO_START and CFG_NO_RCOFF_BEEPING |
||
633 | - Servo-Nick-Refres reduced from 4 to 3 in default setting -> makes the camera servos faster |
||
634 | - No undervoltage Beeping if the FC is only supplied by MKUSB (the Voltage measurement is zero) |
||
635 | - Reset I2C-Error counter when calibrating the Sensors |
||
636 | - HOTT & Jeti bugfix: The temperatures were sometimes wrong |
||
637 | - HoTT: |
||
638 | - GPS coordiante now in Degree + Minutes.Decimalminutes (like in original Graupner-Receivers) |
||
639 | - added the MK Status in Transmitter Logfile -> General->Fuel |
||
640 | - added the MK Speach in Transmitter Logfile -> General->Alt3Sek |
||
641 | |||
642 | 2.02a |
||
643 | - code too big for MEGA644 -> only ATMEGA1284 supported |
||
644 | - Jeti:GPS-Koordinate |
||
645 | - Don't accept Reset-Command if Motor running |
||
646 | - 'Idle' Bit in Output-Mask |
||
647 | - Option: DisableServoNick |
||
648 | - Bugfix Maximum Altitude -> New: SpeakHoTT Errormessage = "MaximumAltitude" and VarioCharacter goes to '=' |
||
649 | - New Error code 32 "ERR:BL Selftest" |
||
650 | - prepared for current measurements up to 75A per ESC |
||
651 | - reduced speed of capacity-calculation() from 10ms to 50ms - that should be fast enough |
||
652 | - Timing correction for NC-Data (41Hz) |
||
653 | - Autolanding if undervoltage |
||
654 | - Compass offset angle |
||
655 | - 0.2V hysteresis in undervoltage warning |
||
656 | - Fixed: Bug in LED-Output |
||
657 | - Autolanding per default at 3,1V |
||
658 | |||
659 | 2.02b |
||
660 | - Bugfix: Data reading for Dodecas (12 motors) |
||
661 | |||
662 | 2.04a (12.03.2014 after public betatest 2.03) |
||
663 | - No support for FC 1.x |
||
664 | - Bugfix: set ChannelYaw to zero in case of RC lost |
||
665 | - Bugfix: Max 6 cells in lipo-detection instead of 7 |
||
666 | - Bugfix: Compass-Calibration: At the second comdass calibration, the Calibration started in step 2 and not in step 1 |
||
667 | - increase the allowed band for Auto-Middele-Point of the AltitudeStick to 70-175 |
||
668 | - Dodeca: reduced I2C Packet lenght to 8 |
||
669 | - Auto-ComingHome at Undervoltage |
||
670 | - Voltage measurement was 3% too high |
||
671 | - allowed band for ACC-Z increased to: 652 - 717 |
||
672 | - send 'K' command only if JustMK3MagConnected |
||
673 | - Redundant operation supported |
||
674 | - Loading Waypoints from SD-Card: |
||
675 | - menu by HoTT and Jeti added |
||
676 | - Show the name of the WP-List |
||
677 | - do not load points if no stafix |
||
678 | - Version for FC 2.0 with ATMEGA644 |
||
679 | Not Supported in FC 2.0: |
||
680 | - ACC-Upgrade for better ACC-Altitude control |
||
681 | - Hott |
||
682 | - Jeti-EX |
||
683 | - Auto-Start & Landing |
||
684 | - WP-List Name |
||
685 | |||
686 | 2.04b |
||
687 | - Bugfix: Poti Values were wrong after calibration |
||
688 | - Redundant Slave: LED-Binking: Green: UART Data & Red:I2C error |
||
689 | - CompassCorrected (True-Compass) in HoTT- and Jeti-Display |
||
690 | - "True Compass" in virtual menu |
||
691 | - Jeti: Indicator "R" for redundancy |
||
692 | |||
693 | 2.04c |
||
694 | - S.Bus extended to 16 Channels |
||
695 | |||
696 | 2.06a (09.04.2013 after public beta 2.05) |
||
697 | - Load/Store Single Point |
||
698 | - Photo-Releases on Altitudes |
||
699 | - Voltage warning set to 3,2V, because the Voltage measurement was lower than before |
||
700 | - new Parameter: SinglePoint Speed |
||
701 | - Counter for Motor-Restarts for each single motor |
||
702 | - Servo-Signals can be configured if mapped to output |
||
703 | - Speak "Error_Motor" as soon as one Motor reports a restart |
||
704 | - EE_Parameter.NaviDescendRange now as Parameter in EEPROM |
||
705 | - EE_Parameter.NaviMaxFlyingRange now as Parameter in EEPROM |
||
706 | - Maximum Altitude is also used in the NC instead of "ABSOLUTE_FLYING_ALTITUDE" from SD-Card |
||
707 | |||
708 | 2.06b (05.05.2014) |
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709 | - Change for redundant slave: Now the Status of all 8 BLs can be read |
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710 | |||
711 | 2.06c (10.05.2014) |
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712 | - send EE_Parameter.CamOrientation to NC |
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713 | - Bugfix: if the CamOrientation was not zero, the direction in load/store Singelpoints were not correct |
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714 | |||
715 | 2.06d (16.06.2014) |
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716 | - Starting with activated Altitudecontrol: Keep setpoint -2m until Gas-Stick rises up |
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717 | - Bugfix: Redundant slave: wait at start until BLc are configured |
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718 | |||
719 | 2.06e (24.06.2014) |
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720 | - Bugfix: BL-Config of motors 9-12 was deactivated |
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721 | - reading the SW-Version of the BLs |
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722 | - Bugfix: Motor 1 sometimes reported "software not compatible" in BL-Settings |
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723 | - Transmit all version numbers to KopterTool |
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724 | |||
725 | 2.06f (21.7.2014) |
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726 | - Secure function: Avoid that the Altitude setpoint can be much higher than the actual altitude |
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727 | - Use MinGas setting before while "Waiting for takeoff" instead of "AltitudeMinGas". |
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728 | |||
729 | 2.06g |
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730 | - don't start motors when NC is in simulation mode |
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731 | - correct behaviour if CompassEffect is zero |
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732 | |||
733 | 2.08a (10.10.2014) |
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734 | - Redundance now In Flag3 |
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735 | - Boat-Mode implemented |
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736 | - New Gyro DriftCompensation implemented |
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737 | - sending Offset values to NC for Logging |
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738 | - Menu: Neutral Values of Gyro now in full resolution |
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739 | - camera releases via automatic distances faster than 1 sec |
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740 | - clamp Altitude setpoint at +15m instead of +10m to allow faster starting |
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741 | - set all channels to zero in case of RC-Lost |
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742 | - removed: GPS_Z |
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743 | - New Parameter: Parameter_Hoehe_TiltCompensation |
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744 | - Default Failsafe-Time is 60sec (was 30sek before) |
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745 | - Sensitive_RC removed |
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746 | - Bugfix: WP-Event was sometimes triggered two times |
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747 | - transmit HoverGas to NC for logging |
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748 | |||
749 | 2.08b (09.02.2015) |
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750 | - reduced load on UART for redundant slave when motors are not running |
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751 | |||
752 | 2.10a (10.11.2014 - 17.04.2015) |
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753 | - New data structure of ExternalControl |
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754 | - Internal Copies of the Channel values |
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755 | - NC-Yawing rate limited to 100°/sec |
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756 | - ExpandBaro faster -> 80ms instead of 700ms |
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757 | - Altitude measurement re-calibrated (the measured value was about 5% too high) |
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758 | - transmit receiver type to NC |
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759 | - transmit stored neutral values (BOAT) to NC |
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760 | - SPI communication optimized -> some Data are faster, some are slower |
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761 | - BL-State (Current, Temperature,...) are now faster transferred for Logging |
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762 | - ComingHome: automatic Direction change |
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763 | - allows Yawing without CareFree (Yawing at Coming Home) |
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764 | - Bugfix: Output LED Blinking when RC-Lost |
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765 | - bugfix: uBat in 16Bit |
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766 | - AnalogLable CRC implemented -> KopterTool doesn't need to read them every time |
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767 | - ShutterCounter -> counts up when the output switches from low to high |
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768 | - transmit LipoCount to NC |
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769 | - Config "Disable CameraCompensation" disables also Roll-Compensation now |
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770 | - AccZ in 3D-Datastructure (for Ben) |
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771 | - new Parameter: LandingAccZ |
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772 | - 16 Motors |
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773 | - in-flight HoTT: Motortest and ACC-Calibration |
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774 | - Error Message: No Redundancy |
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775 | - Error Message: Redundancy Test |
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776 | - Redundant Slave: copy the Current, State and Temperature from the UART Data |
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777 | - in-flight ACC-Calibration with Jeti and KopterTool |
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778 | - ACC-Calibration by stick: 5 seconds delay |
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779 | - Bugfix: LED pattern was not used more often if the Hold time was longer than the pattern time |
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780 | - Servo Failsafe Positions implemented |
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781 | -> That Position is used for RC-Lost and UnderVoltage-Autolanding |
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782 | -> minimum 10 seconds active |
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783 | - MULTIPLEX servo protocol implemented (12 & 16 Channels) |
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784 | |||
785 | toDo: |
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786 | - CalAthmospheare nachführen |
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