Subversion Repositories FlightCtrl

Rev

Go to most recent revision | Show changed files | Directory listing | RSS feed

Filtering Options

Rev Age Author Path Log message Diff
1905 4702 d 10 h /branches/V0.84a_var_motorsmoothing/ expander Version hizugefuegt, ungetestete Version  
1904 4702 d 14 h /branches/V0.84a_var_motorsmoothing/Hex-Files/ hexfiles added, ungetestete Version  
1903 4702 d 15 h /branches/V0.84a_var_motorsmoothing/ variables Motorsmoothing, ungeflogene Version, sonst keine Aenderungen.  
1902 /  
1901 4705 d 8 h /branches/V0.84a_MartinW_Jeti+/Hex-Files/ MKTool Display should work now (compiler switch wrong labeled)  
1900 4706 d 2 h /branches/V0.84a_MartinW_Jeti+/ bisher nur auf 644er bzw. FC2.0 getestet.  
1899 4706 d 3 h /branches/V0.84a_MartinW_Jeti+/  
1898 4706 d 3 h /branches/V0.84a_MartinW_Jeti+/Hex-Files/ read the Version.txt  
1897 4706 d 3 h /branches/V0.84a_MartinW_Jeti+/ Details in Version.txt  
1896 4710 d 5 h /branches/V0.84a-test1/ erster Test  
1895 4719 d 6 h /branches/V0.84a_ACC-HH_HR_MartinR/Hex-Files/ alte HEX-Files gelöscht  
1894 4719 d 6 h /branches/V0.84a_ACC-HH_HR_MartinR/ Kompass wird wieder beim HH-Mode über UserParameter1 abgeschaltet.

MartinR
 
1893 4730 d 21 h /branches/V0.78f_ACC-HH_MartinR/ http://mikrokopter.de/mikrosvn/FlightCtrl  
1892 4735 d 10 h /branches/V0.84a_ACC-HH_HR_MartinR/ Im HH-Mode wird CareFree immer abgeschaltet.
Gier-Achsenkopplung im HH-Mode abgeschaltet.

Autor: MartinR
 
1891 4746 d 18 h ingob /MikroKopter-Tool/ Bugfix: reading waypoints from MikroKopter fixed (Heading was wrong)  
1890 4750 d 12 h /branches/V0.84a_ACC-HH_HR_MartinR/Hex-Files/ Hex-Files aktualisiert  
1889 4750 d 12 h /branches/V0.84a_ACC-HH_HR_MartinR/Hex-Files/ Hex-Files aktualisiert  
1888 4750 d 12 h /branches/V0.84a_ACC-HH_HR_MartinR/ Sub-Version mit der Möglichkeit im Flug zwischen dem ACC- und HH-Mode umzuschalten. Höhenregler geändert.
Änderungen sind mit MartinR kommentiert.

utor: martinR
 
1887 4751 d 4 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ Performance problem solved (int32 mul and div removed where possible)
Beeper output moved from configuration module to output module for future combination with LED output signals
setDelay, delay methods properly camel cased
 
1886 /  
1885 /  
1884 4774 d 6 h /branches/Znib/ deleted empty folder  
1883 4774 d 6 h /branches/Znib/V0.84a/Hex-Files/ removed offical .hex files, added mine  
1882 4774 d 6 h /branches/Znib/V0.84a/ Ported support for Mode 1 and 4 from V0.82a_Znib  
1881 4774 d 14 h ingob /MikroKopter-Tool/ MK-Tool V1.74a added  
1880 4774 d 14 h holgerb /tags/V0.84a/ detailed changelog here:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Firmware-0.84

0.84a H.Buss 21.03.2011 (Release: 30.03.2011)
- nur starten, wenn NC_ErrorCode = 0
- Beeptime von NC auch beim Kalibrieren durchlassen
- Varible "JetiBeep" eingeführt
- Kompass-Winkelvorgabe von NaviControl -> POI
- Piepen beim Umschalten von CareFree
- Compass-Routinen überarbeitet
- Dafaultvalues Servo-Min/MAx an MKDS18 angepasst
- Defaultreceiver ist RECEIVER_JETI
- GPS-Operation-Radius per default auf 245m bzw. 100%
- Höhenvorgabe im Vario-Mode durch Waypoints
- bei laufenden Motoren keine neuen Settings annehmen
- immer einmal Carefree Beepen nach dem Kalibrieren
- Kanaloffset für Potis von 110 auf 127 erhöht, damit es gleich ist mit allen anderen Kanälen
- POI-Richtung (Soll-Himmelsrichtung) bezieht sich auf den Kamera-Winkel
 
1879 /  
1878 /  
1877 4782 d 10 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ Attitude xtrl experiment  
1876 /  
1875 /  
1874 4783 d 3 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ Gyro factor of 4 removed.
Sign extension experiment
Mixer matrix execution now solved: No overflows and only 1 32 bit division (implemented with right shifting w sign extension)
Axis coupling disabled by default (until it starts working well...)
 
1873 4784 d 4 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
1872 4784 d 11 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ Performance problems fixed.  
1871 /  
1870 4786 d 10 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
1869 4786 d 18 h /branches/dongfang_FC_rewrite/  
1868 4787 d 5 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ TrigAxisCoupling fixed (performance). German disclaimer fixed (encoding)  
1867 4787 d 10 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ AC throttle correction and HC ditto reversed  
1866 4787 d 11 h /branches/dongfang_FC_rewrite/ Experimenting with speeding up trig. axis coupling