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Rev 1698 Rev 1701
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376
 - Unterstützung für Jeti-Expander
376
 - Unterstützung für Jeti-Expander
377
 - Begrenzung des Vario-Höhenreglers auf ein 10m-Fenster um Überläufe zu verhindern
377
 - Begrenzung des Vario-Höhenreglers auf ein 10m-Fenster um Überläufe zu verhindern
378
 - Einführung eines Vario-Zeichens (+/-/ ) auf der Jetibox 
378
 - Einführung eines Vario-Zeichens (+/-/ ) auf der Jetibox 
379
 - BL-Timeout beim Start erhöht 
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 - BL-Timeout beim Start erhöht 
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380
 
380
 
381
0.79b H. Buss + G.Stobrawa 20.4.2010
381
0.80a H. Buss + G.Stobrawa 20.5.2010
382
 - Motoren Starten nicht ohne Kalibrierung
-
 
383
 - Checksummen gesicherte Datenablage im EEProm
-
 
384
 - statt 8 nun 11 Bit Auflösung der Lageregekung
-
 
385
 - MotorSmooth()-Routine entfernt 
382
 - Motoren Starten nicht ohne Kalibrierung
386
 - Unterstützung der BL2.0-Regler
-
 
387
 
383
 - Unterstützung der BL2.0-Regler
388
0.79c H. Buss + G.Stobrawa 20.5.2010
384
    - statt 8 nun 10 Bit Auflösung der Lageregekung
389
 - Unterstützung der BL2.0-Regler Konfiguration via MK-Tool
385
    - Unterstützung der BL2.0-Regler Konfiguration via MK-Tool
390
 - Erste Version von "Head-Free"
386
    - Parametersätze werden per I2C an die BL-Regler durchgereicht
391
 - GPS-Login-Time auf 2 reduziert
-
 
392
 
-
 
393
0.79d H. Buss 31.5.2010
387
 - "Care-Free" implementiert
394
 - Freie Belegung der "Vorne"-Richtung
-
 
395
 
-
 
396
0.79e H.Buss 05.6.2010
-
 
397
 - MotorSmooth auf UserParameter5
-
 
398
 
-
 
399
0.79f H.Buss 07.5.2010
-
 
400
 - Bug im Lageregler -> zurück auf 10Bit Auflösung
-
 
401
 
-
 
402
0.79j S.Pendsa & H.Buss 22.06.2010
-
 
403
 - RECEIVER_SPEKTRUM_EXP 
-
 
404
 
-
 
405
0.79k H.Buss
-
 
406
 - #define SWITCH_LEARNS_CAREFREE eingeführt
-
 
407
 - Piepen, wenn NC-Kommunikation wegfällt
-
 
408
 - Da kann man mit UserParameter5 wieder das Verhalten der 0.79b herstellen 
-
 
409
 
-
 
410
0.79k H.Buss
-
 
411
 - Schwerpunktanzeige in den 3D-Daten
-
 
412
 - Gyro Stability 
-
 
413
 - EEPROM-Kompatibilität auf 84
-
 
414
 
-
 
415
0.79M H.Buss
-
 
416
 - AccZ wurde zu langsam nachgeführt
-
 
417
 - JetiMenü: bis acht Temperaturen der BL-Regler
-
 
418
 
-
 
419
0.79N H.Buss
-
 
420
 - Notgas = 45
-
 
421
 - NotgasZeit = 90
-
 
422
 - Beginnersetting: EE_Parameter.DynamicStability = 70;
-
 
423
 - EE_Parameter.UnterspannungsWarnung = 34
-
 
424
 - GyroStability = 6
-
 
425
 - MotorSmooth() an
-
 
426
 - GPSInfo.Speed im Jeti-Display
-
 
427
 
-
 
428
0.79o H.Buss
388
 - Freie Belegung der "Vorne"-Richtung
429
 - nur wenn Motoren laufen: Beepen, wenn Carefree ohne Navi oder ohne gültigen MK3Mag-Wert
389
 - nur wenn Motoren laufen: Beepen, wenn Carefree ohne Navi oder ohne gültigen MK3Mag-Wert
-
 
390
 - nur wenn Motoren laufen: Beepen wenn NC plötzlich ausfällt
-
 
391
 - #define RECEIVER_SPEKTRUM_EXP eingeführt
-
 
392
 - #define SWITCH_LEARNS_CAREFREE eingeführt
-
 
393
 - Schwerpunktanzeige in den 3D-Daten
Line 430... Line -...
430
 - nur wenn Motoren laufen: Beepen wenn NC plötzlich ausfällt
-
 
431
 
394
 - Checksummen gesicherte Datenablage im EEProm
432
0.79p + q
-
 
433
 - Höhenregler
395
 
434
 
396
 - JetiMenü: bis acht Temperaturen der BL-Regler
Line 435... Line -...
435
0.79R H.Buss
-
 
436
 - Compass-Richtung nun im Jeti-menü
397
   - GPSInfo.Speed im Jeti-Display
437
 
398
   - Compass-Richtung nun im Jeti-menü
438
0.79s+t H.Buss
399
 
439
 - diverse Änderungen im Höhenregler
400
 - diverse Änderungen im Höhenregler
-
 
401
   - P wirkt schwächer
-
 
402
   - D wirkt stärker
440
   - P wirkt nur noch die Hälfte
403
   - Anpassung der Höhenregelung auf Level des Hoovergases
441
   - D wirkt stärker
404
   - AccZ schneller nachführen
442
   - Anpassung der Höhenregelung auf Level des Hoovergases
405
 
443
 - EE_Parameter.UnterspannungsWarnung = 33
406
 Parameter modifiziert:
-
 
407
   - EEPROM-Kompatibilität auf 84 -> Parameter werden resettet
-
 
408
   - EE_Parameter.Hoehe_ACC_Wirkung = 0; // war 30
-
 
409
   - EE_Parameter.Hoehe_HoverBand = 8;   // war 5
-
 
410
   - Notgas = 45
-
 
411
   - NotgasZeit = 90