Subversion Repositories FlightCtrl

Rev

Rev 460 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 460 Rev 501
Line 70... Line 70...
70
        4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
70
        4. sehr schnelles Intervall mindestens 1 Sek -> Kommunikation zu den Reglern gestört
Line 71... Line 71...
71
    
71
    
72
V0.64 H.Buss  30.09.2007
72
V0.64 H.Buss  30.09.2007
Line -... Line 73...
-
 
73
  - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
-
 
74
  
73
  - beim Gieren wurden die Achsen nicht hart genug geregelt
75
 
74
  
76
 
75
MODDS:
77
MODDS:
76
  - Höhenreglerabsenkung von -20 auf -40 (fc.c)
78
  - Höhenreglerabsenkung von -20 auf -40 (fc.c)
77
  - LED1 und LED2 Ansteuerung (fc.c) und (main.h)
79
  - LED1 und LED2 Ansteuerung (fc.c) und (main.h)
78
  - geänderte Kanalbelegung K1 mit K3 getauscht, Unterspannungsschwelle (9,5V) und StickD (fc.c)
80
  - geänderte Kanalbelegung K1 mit K3 getauscht und StickD (fc.c)
79
  - P,D Anteil seperat in Variable geschrieben und auf das Analog Display Ausgegeben (Kopter Tool)
81
  - P,D Anteil seperat in Variable geschrieben und auf das Analog Display Ausgegeben (Kopter Tool)
80
  - GPS_Nick und GPS_Roll werden nach Deaktivierung von Position-Hold auf Null gesetzt, um ein Einfrieren der GPS Steuerwerte auf den letzten Wert zu verhindern
82
  - GPS_Nick und GPS_Roll werden nach Deaktivierung von Position-Hold auf Null gesetzt, um ein Einfrieren der GPS Steuerwerte auf den letzten Wert zu verhindern
81
  - Funktionsaufruf der GPS-Funktion von Chris/Hallo2
83
  - Funktionsaufruf der GPS-Funktion von Chris/Hallo2
Line 95... Line 97...
95
  - D-Anteil_Limit wegen HOMING ->> Radius von 700 cm -> 250 cm 
97
  - D-Anteil_Limit wegen HOMING ->> Radius von 700 cm -> 250 cm 
96
  - in der fc.c ist die Auskommentierung des I-Anteils für Roll und Nick rückgängig gemacht.
98
  - in der fc.c ist die Auskommentierung des I-Anteils für Roll und Nick rückgängig gemacht.
97
  - Weiterhin wird die Beeinflussung der Stickwerte um ungewollte Überschläge zu verhindern auch bei aktiviertem GPS ausgeschaltet.
99
  - Weiterhin wird die Beeinflussung der Stickwerte um ungewollte Überschläge zu verhindern auch bei aktiviertem GPS ausgeschaltet.
98
  - Die Begrenzung der Messwerte ist wieder aktiv, wird jedoch im Falle von Loopings nicht durchlaufen
100
  - Die Begrenzung der Messwerte ist wieder aktiv, wird jedoch im Falle von Loopings nicht durchlaufen
99
  - die LED Ansteuerung würde geändert, damit ein längers leuchten möglich ist. Es wird weiterhin Userparam_4 verwendet
101
  - die LED Ansteuerung würde geändert, damit ein längers leuchten möglich ist. Es wird weiterhin Userparam_4 verwendet
100
  - das Einfrieren der Stick-Werte um die Nulllage sollte nun behoben sein
-
 
101
  - die Geschwindigkeit über Grund vom GPS liegt nun auf den Debug.Analog Werten
102
  - die Geschwindigkeit über Grund vom GPS liegt nun auf den Debug.Analog Werten
102
  - mögliche Fehlbedienung durch Trennen des GPS Empfängers unterdrückt
103
  - mögliche Fehlbedienung durch Trennen des GPS Empfängers unterdrückt
103
  - ...
104
  - ...